第一篇:2015年度丁二烯装置设备大检修总结
2015年度12万吨丁二烯装置设备大检修总结
编制:
丁二烯车间 2015年8月3日
2012年度12万吨丁二烯装置大检修总结
一:丁二烯装置大检修概述
丁二烯装置于6月25日—7月18日进行三年一度大修,因装置生产不稳定,E102A/B、E113、E201A/B、E304等换热器内漏、管束堵塞,T102、T202等塔盘堵塞严重已严重影响生产。本次全面检修,于7月13日检修结束,7月18日完成开车准备工作,7月30日投碳四,负荷17T/h, 用时28小时,于31日17:00产出优级品丁二烯。
1、大修的目的
通过大本次修彻底消除影响生产的问题和隐患。
2、本次设备大修完成的任务。
本次大修完成对T101A/B、T102、T103、T104、T201A/B、T202、T301、T302、T303、T304 12个塔根据塔内结焦情况进行清洗检修,对装置区34台换热器进行清洗;3台聚结器,10台过滤器,3台蒸汽分布器清理,2台搅拌器进行检修。对装置区所有24台罐进行内部清理。对生产操作发现的重点仪表项目进行检修。校验35台安全阀、104个压力表及对其它小的平时间修不了的项目进行检修。
3、计划大修与实际完成情况
计划根据以往检修进度及大乙烯原料供应实际情况,计划停开车。计划停车检修时间28天。其中工艺停车7天,设备检修13天,开车8天。
4、实际大修完成情况
①、工艺停车:6月25日8点至7月2日14点;
②、检修时间:截止到7月13日**点完成所有检修任务,于7月18日21:00完成开车准备工作。③、7月30日开车,负荷17T/h,31日17:00分产出优级品丁二烯。
二、丁二烯装置工艺开停车处理过程
1、工艺停车处理过程
2、工艺开车处理过程
三、优点与不足 优点:
1、组织机构完善,计划周详。1)、完善的组织机构
为确保检修安全、有序、保质保量、按时完成本次大修,丁二烯车间成立了检修小组,组建了开停车组、抢修技术质量组、安全监察组、盲板组、检修材料组以及由六名大学生组成的青年突击队,检修实际证明这些组织机构的建立及他们认真的履行职责,为丁二烯装置完成停好、修好、开好的集团公司要求发挥了重要作用。2)、周密细致、操作性高的开停车检修方案
丁二烯装置的检修,我们已有多次大修经验,本次大修各种方案、命令书、检修规程,备件计划、项目计划,以及安全保障措施等一系列系统资料在装置停车之前均已完成,并落实到实施责任人。丁二烯装置易燃易爆,系统中存在着丁二烯过氧化物及端极聚合物,对工艺停车处理要求极高;所以制定好周密的停车方案非常重要。大修的成功与否,停好车是关键,车间抓住这一主要矛盾线,按公司的要求公司组织技术人员进行现场实际反复论证、多次修改,最终完成了开停车方案。3)、大修规范、标准、质量与责任落实到位
车间高度重视公司领导要求的“所有检修项目都应按照集团要求规范进行”,一丝不苟地执行并达到了集团公司以及双兴公司对车间大修软件、硬件的要求,按照公司要求建立各类票证材料:①、设备检修方案113项;②、设备交出检修证97项;③、检修开工审批表113项;④、检修施工作业票146项;⑤、设备清理检查封闭记录97项;⑥、大修容器打压记录表⑦、机器联轴器对中记录1项;⑧、检修项目完工质量报告单113项。⑨、检修交付生产手续97项。落实了各专业、职能部门责任,成立了以专业主任、技术人员为首的检修质量负
责小组。检修前车间把各检修项目分包给各班组,责任落实到人。如塔、换热器由车间各班负责检查检修质量、气密等直到开车成功,开车或开车后出现质量问题追究到人。通过责任制的层层落实,激励了职工的责任心;确保了大检修质量,为一次开车成功打下了坚实基础。
2、不足之处与改进措施 1)、V503罐闪爆。
2)、V403罐跑乙腈。
3)、聚结器S201B封头泄漏。
丁二烯装置设备大修于7月18日全部结束,并一次开车成功。本次大修在公司领导下,经过精心准备方案、通过各施工单位、处室、车间单位的通力协作,和全体车间职工及兄弟单位职工夜以继日奋战,实现了本次大检修停好、修好、开好的目标。丁二烯车间将总结这次大修的好经验与不足,为今后的生产以及为以后的检修工作积累经验,并以此为锲机,认真组织好今后的生产,为完成公司下达的全年生产目标而努力﹗
第二篇:丁二烯装置历年事故
丁二烯装置历年事故汇编
(草案)
案例1 时间:1999年6月22日
一、事故经过:
6月22日上午8:50,室内PICA-109、FRCA-118调节阀首先动作,然后所有处于自动状态的调节阀相继动作,控制室仪表盘报警声响,报警灯亮,室内按紧急停车按钮PB-
1、PB-
2、PB-3作紧急停车处理。
二、原因分析:
由于仪表风突然中断,造成处于自动状态的调节阀相继动作:气开调节阀阀位全关,气开调节阀则阀位全开。装置操作系统处于失控状态,无法正常调节控制,被迫进行紧急停车。
三、应急措施:
1、按紧急停车按钮PB-
1、PB-
2、PB-3。
2、开B-GB101压缩机四只小油槽液面控制阀旁路。
3、按紧急停车步骤做好后处理工作。
四、经验及整改措施:
1、外管网在切换仪表风管线时没有通知车间,并且在切换过程中程序出错。
2、仪表风管线整改:仪表风总线与N2总管加一3/4″管线,当仪表风中断或压力不足 需要提高压力时,由N2替代或补充。
案例2
时间:1999年12月8日
一、事故经过:
12月8日下午12:30,第二萃取精馏塔系统停车,CM出口接临时管线到B-DA106进料,B-DA107塔丁二烯自身循环,B-DA106物料通过不合格管线返回FB-1314,9日二萃部分开始检修,10日下午,二萃部分开车,11日凌晨5:00产品合格。
二、原因分析:
1、丁二烯的性质
丁二烯-1.3因双键存在,化学性质较为活泼,在第二萃取系统会有高分子的胶状直链聚合物生成。
2、运转周期长负荷高:
丁二烯装置由于连续高负荷运转,运行连续时间已达10个多月,系统结焦(胶)情况较严重,尤以B-DA103、104、105二萃系统最为严重,从操作波动情况来看,已严重影响正常生产,威胁到丁二烯产品质量及生产负荷的提高。
3、阻聚剂:
萃取系统阻隔聚剂糠醛(化A)在循环溶剂中的含量偏低。
4、系统氧含量的控制:
丁二烯热聚物三要素:一定的丁二烯-1.3浓度+湿度+氧气,在过滤器切换过程中因没有进行N2置换,氧气通过过滤器切换过程带入系统,是正常生产过程中氧气带入系统的主要途径之一。
三、应急措施:
1、CM出口接临时管线至B-DA106塔,回收粗丁二烯(避免放至火炬),减少丁二烯 损失。
2、B-DA107塔自身循环,节约和缩短开车时间。
3、二萃系统检修清洗(包括塔内件系统、再沸器等)。
四、经验及整改措施:
1、调整阻聚剂糠醛(化A)添加量,确保在循环溶剂中含量0.7~1.0%(m/m)。
2、过滤器切换过程中进行N2置换,避免因过滤器的切换氧气带入系统。
3、适当调整操作参数:在正常生产过程中适当降低塔压和塔釜温度,严禁釜温大幅波 动或飞温。
4、认真总结高负荷长周期运行对装置的影响程度,确认最佳的运行周期和操作负荷。
案例3 时间:2000年6月9日
一、事故经过
6月9日15:00,丁二烯装置B-DA101B塔塔釜压力逐渐上升,引起压缩机二段出口压力上升,15:30打开HC-101,16:20发现FB-101溶剂贮罐室内显示液面计失真(现场玻璃板液面显示6%左右),降负荷至10.0t/h,17:00丁二烯产品切不合格,后经过数次提负荷,均不能维持正常操作,负荷维持在10.0t/h,10日10:00产品合格进球罐。
二、原因分析:
B-DA101B塔系统由于较多氧气的富集,在较短时间内生成的较多的丁二烯热聚物吸附在塔上和降液管内,造成浮阀不能正常开启和因降液管出口堰堵塞造成液流的不平衡,(特别是B-DA101塔釜113、114、115塔塔板),又因B-FB101溶剂罐室内显示失准,造成大量溶剂富积于B-DA101B塔内,造成塔内局部变相液泛,萃取效果严重下降,导致产品不合格。
三、应急措施:
1、负荷降至适当量。
2、增加除氧剂(NaNO2)和阻聚剂(糠醛)添加量。
3、适当降低PICA-105塔压和塔釜TICA-103温度。
四、经验及整改措施:
1、检修质量差:塔板清洗不到位,特别是DA-101B、113、114、115塔塔板。
2、系统氧含量过高:
a、开车前期N2置换不彻底,尚有死角等。
b、冷运、热运及开车过程中过滤器切换、泵切换时氧气带入系统。
3、开车准备中NaNO2加入量太少,系统中大量氧气没有清除。
4、阻聚剂糠醛(化A)含量过低只有0.2%(m/m)。
案例4 时间:2000年9月1日
一、事故经过:
9月1日8:20左右,由于GA-1011B跳电引起压缩机停车(联锁),同时萃取系统7台泵跳电,造成全线停车。
在组织开停车过程中S-137取样旁路没关,不合格产品外送时,污染球罐进料管道,最终导致球罐产品污染。
二、原因分析:
1、油泵跳电,备用泵没及时起跳,油压低于0.28Mpa,造成压缩机停车联锁。
2、由于操作人员对装置流程熟悉程度的缺乏及处理事故能力不够,S-137取样旁路 阀没关,造成球罐产品污染。
三、应急措施:
1、按事故停车程序处理。
2、精馏系统自身循环。
3、开启GA-1011A油泵。
四、经验及整改措施:
1、检查油压联锁、起跳设定值、起跳时间等。
2、加强职工技能培训。
案例5 时间:2000年12月12日
一、事故经过:
12月12日21:00,压缩机系统PICA-107压力缓慢上升,此时PICA-109压力无明显变化,但FR-119返回量下降较多,二段吸入压力最高达到0.25Mpa以上。
22:30按PB-2,压缩机作停车处理。
22:50启动压缩机,12月13日凌晨5:00丁二烯产品合格进球罐。
二、原因分析:
根据压缩机系统现象分析:一段进口压力PICA-107缓慢上升,二段压力也逐渐上升,但PICA-109二段出口无明显变化,体现出的是FR-119返回量的下降,因此,原因是由于HC-102(压缩机一段返回调节阀)失控造成。
三、应急措施:
1、HC-102调节阀现场手轮控制(双向)。
2、对HC-102现场调节阀进行维修。
四、经验及整改措施:
1、室内与现场调节阀阀开度要有记录并要及时对照。
2、当调节阀失控时可用手轮调节。
3、发现问题及时处理。
4、加强职工应急事故处理培训和演习。
案例6 时间:2001年6月30日
一、事故经过:
6月30日17:00时,B-DA107塔塔釜压力明显上升,塔顶压力正常,回流罐液面降低,采出量逐渐减少,但塔釜液面LICA-122显示正常,现场玻璃板液面计显示液面同沉筒显示基本相符。塔顶与塔釜最大压差达0.12Mpa,塔顶产品中丁二烯-1.3纯度不合格,总炔严重超标达150ppm。
二、原因分析:
1、沉筒与玻璃板液面计显示同时失真。
由于B-DA107塔釜重组份TBC含量相对较多(TBC溶点又较低:53℃左右),当投用时间较长时,易沉积于沉筒内壁、底部和浮子上,堵塞玻璃板针型阀阀芯。
2、由于液面显示失真,事实上已造成泛塔:
a、由于再沸器气相气孔被液体堵塞,影响气液相分离效果。
b、提馏段塔板局部被液体浸没,相对减少了提馏段塔板数,造成精馏效果下降。
三、应急措施:
1、降低B-DA107进料量,减少系统负荷。
2、产品切出走不合格线。
3、待压差接近正常值时相对适当提高回流比。
4、清洗和维修LICA-122沉筒和玻璃板液面计。
5、加大FICA-138的塔釜排放量。
四、经验及整改措施:
1、加强现场检查,室内、室外液面要记录和校对。
2、B-DA107塔釜沉筒和玻璃板液面计要定期排放、确认。
3、加强对TBC量的控制。
案例7 时间:2001年8月18日
一、事故经过:
8月18日16:00,B-GA103A试泵,当打开泵进口及密封溶剂管线阀门后,B-DA102、105塔釜液面相继上涨,切换兰式过滤器后,B-DA102液面下降控制较平稳,但B-DA105塔釜液面没有下降迹象,现场检查B-GA109A泵不上量,在B泵的切换过程中发现,泵出口倒淋气排不尽,泵无法正常开启,造成B-DA105塔液面持续上升,无法正常运行。
22:30决定二萃系统停车,产品切至不合格管线,返回碳四原料罐。
二、原因分析:
1、B-GA103A试泵后,泵密封溶剂管线阀门没关,密封线上的单向阀因内部有垃圾等 原因,不能正常工作,导致B-DA101A塔釜富溶剂有机会倒流到密封溶剂系统。
2、B-GA119进口过滤器不畅,导致泵出口压力偏低,PCA-123压力低于设定值。
3、B-GA119出口几根管线中B-GA103同GA109是并联的一股。
4、由于B-DA101A釜液中溶解着大量的烃类,当釜液由B-GA103泵经密封溶剂管线 进入B-GA109泵时,压力徒降导致烃类气化,造成B-GA109泵气蚀,无法正常工作。
5、B-DA105塔釜液面长时间高过再沸器气相管线,导致无法正常气液交换,影响塔 的汽提效果。
三、经验及整改措施:
1、操作工责任心不强,没有严格按操作规程操作。
2、停泵后,密封溶剂阀要及时关闭。
3、原因分析思路不开阔,局限于就事论事。
4、当事人员汇报不清。
案例8 时间:2002年7月2日
一、事故经过:
7月2日,新区丁二烯装置第一、第二萃取系统,因塔系、再沸器丁二烯热聚物结胶严重,影响装置的高负荷生产和产品质量的保证,决定停车抢修。12:00C4进料停,退料、溶剂热运、冷运等,萃取系统作停车检修前的各项准备工作,精馏系统退料结束后,置换合格氮气保压。4日8:00检修进场,7日12:00检修结束。装置进行开车前的准备工作,8日13:00新区丁二烯装置重新投料开车。
二、原因分析:
新区丁二烯装置从今年4月19日开车到7月2日停车,仅维持生产2个多月。从设备打开后检查的情况分析,造成这次新装置停车检修的原因是多方面的。首先,从萃取系统各塔的塔板看,普遍情况是塔板上生成了热聚物,尤其是B-DA1102塔塔板更加严重;其次,从再沸器如:B-EA1103A/B、1104A、1111情况来看,结垢物中混有许多铁锈状物。
原因分析主要有以下几点:
1、压缩机系统因素
a、B-FA1103罐顶至压缩机一段吸入口管线长。
b、压缩机吸入主阀为蝶阀,因阀板较厚相应减少了管径的通量。c、压缩机一段吸入口过滤器B-FD11011过滤网存在堵塞现象。
d、B-GB1101正常工作能力7500NM高于B-GB101近30%,相对增加了压缩机一段进口管线的流通量。
由于以上原因,相对增大了B-FA1103罐至压缩机一段吸滤器B-FD11011之间压差,间接造成B-DA1102塔釜压力上升,由0.024Mpa(相对于老区)上升到0.034Mpa,超过设计值0.03Mpa(设计温度为163℃)。
由于B-DA1102塔是常压汽提塔,压力、温度偏高,容易加速再沸器堵塞以及塔板热聚物的生成,造成了DA-1102再沸器严重堵塞,塔板结焦严重的现象。
2、塔内件安装
从B-DA1103塔检查发现,大部分降液板与塔板之间的底隙距离偏小,最小的为14mm,一般为20mm,标准值为25mm。底隙距离偏小,容易引起溶剂在此流量减少,流速减慢,压差增大,造成塔板上气液接触不平衡,最终影响分离效果,甚至产品不合格。
三、经验及整改措施:
1、更换B-DA1102塔浮阀。
2、降低压缩机一段吸入压力,由原来的5Kpa降低到现在的1Kpa。
3、调整B-DA1103塔降液板与塔板之间的距离,允许误差值为±2。
4、采取多点分析,确保开车前系统中氧含量在合格范围内。
5、保证系统中各化学品含量,在249加入的同时,规定糠醛(化A)加入量,保证在循环溶剂中的含量在0.2~0.3%左右。
6、严格控制萃取系统塔釜温度,确保在工艺卡片范围内,防止出现飞温现象。
3案例9 时间:2002年11月1日
一、事故经过:
11月1日17:50,中班操作工现场巡检时,发现B-GB101压缩机电机无负荷端温度异常,立即向值班长反映情况,值班长当即向车间领导汇报。当车间领导赶到现场时,电机无负荷端轴瓦箱处冒黑烟,现场温度计指针超过了最高刻度值。当即按下压缩机现场停车按钮,作紧急停车处理。
二、原因分析:
由于压缩机B-GB101电机无负荷端轴瓦箱,润滑油长期存在微漏现象,使得轴瓦箱内的润滑油逐渐减少,而油视镜的结垢,造成对轴瓦箱内的润滑油量的错误判断,最终造成因轴瓦箱缺油而轴瓦干摩事故的发生。
三、经验及整改措施:
1、进一步加强与机、电、仪各部门协调和配合。
2、提高操作人员的责任心,减少事故的发生率。
3、认真作好巡检记录,发现问题及时处理和汇报。
4、加强操作人员的事故应变能力。
案例10 时间:2003年1月16日
一、事故经过:
1月16日2:50,新区压缩机停车控制室新区仪表盘压缩机停车指示灯亮,随即压缩机B-GB1101停车,仪表控制盘显示机泵停止运转,操作工执行局部紧急停车处理。
二、原因分析:
丁二烯新区变电所6000V重故障造成压缩机B-GB1101停车。
三、经验及整改措施:
1、压缩机B-GB1101系统作紧急停车处理。
2、做好重新开车的各项准备工作。
3、加强电气方面的管理工作,避免类似事故的发生。
案例11 时间:2003年3月5日
一、事故经过:
3月5日16:00,老区丁二烯装置B-EA103B更换备台,在切入备台过程中,B-GA101A泵不上量,开启B泵,同时根据FIC-104流量显示,开大了FIC-104阀开度,16:20发现B-DA1101A塔釜液面急速上涨,PDRA-1104压差上升至0.11Mpa,而溶剂罐B-FB1101液面LIA-1101显示液面正常,立即对溶剂罐现场液面计、钢带及FIC-104流量的确认,同时减小FIC-104阀开度,但因过量的溶剂造成了萃取比的严重失衡,影响萃取效果,最终导致产品不合格,B-DA103塔顶物料送不合格,22:00产品分析合格。
二、原因分析:
老区丁二烯装置B-EA103B更换备台,当切时由于壳程内的N2没有彻底排放,导致循环溶剂在循环过程中,B-GA101A泵气缚,同时由于FIC-104流量、溶剂罐B-FB1101液面LIA-1101显示失准,开大了FIC-104阀开度,影响萃取效果,最终导致产品不合格。
三、经验及整改措施:
1、严格执行操作规程,再沸器切换时要缓慢,排尽氮气。
2、加强操作人员的综合判断事故的能力。
3、加强仪表的日常维护如:液面计、导压管等。
案例12 时间:2003年5月6日
一、事故经过:
5月6日14:15,控制室内ESD仪表盘上PSHH-2154报警灯亮,现场压缩机B-GB1101停车。作局部紧急停车处理,B-DA1103保压,精馏系统自身循环。18:30启动B-GB1101,21:30进DA-1103塔,7日2:00粗丁二烯进B-DA1109塔,4:00产品合格进球罐。
二、原因分析:
由于PSHH-2154联锁误动作,造成B-GB1101停车。
三、采取措施:
1、B-GB1101压缩机系统作紧急停车处理。
2、适当降低负荷至一定值。
3、做好重新开车的各项准备工作。
四、经验和整改措施
1、XV-2151A调节阀现场顶开后,需进行加固。
2、操作时,密切注意一段出口压力变化,发现上升较快时,及时处理、汇报。
3、加强仪表的紧急停车系统ESD的日常维护。案例13 时间:2003年5月29日
一、事故经过:
5月29日16:40,控制室内ESD报警仪表盘PSHH-2154红灯亮,压缩机GB-1101停车。DA-1103塔气相物料送不合格管线。DA-1106、DA-1107塔系统分别进行自身循环。17:35重新启动B-GB1101,19:30 S-1115分析合格后进B-DA1103塔,22:10 S-1121分析合格进DA-1109塔。
二、原因分析:
由于PSHH-2154联锁误动作,造成B-GB1101停车。
三、采取措施:
1、仪表对PSHH-2154导压管进行排液。
2、PSHH-2154联锁压力开关校验、更换。
3、PSHH-2154联锁申请摘除一星期(6月5日恢复)。
四、经验和整改措施:
1、更换PSHH-2154压力开关。
2、PSHH-2154导压管定期进行排液。
3、在大检修时,PI-2156做联锁,同PSHH-2154联锁作双联锁。
案例14 时间:2003年8月17日
一、事故经过:
17日下午丁二烯储运区反馈丁二烯产品罐H2O值异常、超标,对丁二烯产品中间罐、S-1137复检分析,H2O值超标(S-137水值最高达2500ppm)。根据B-GA111、112泵出口加样分析数据(B-GA111水值数据基本正常),初步判断B-EA118漏水嫌疑最大,B-EA118切出停用,B-DA107系统倒空,重新投料开车,水值逐步趋于正常。
二、原因分析:
因循环冷却水壳程压力大于管程主气物料压力,当B-EA118设备泄漏时,液态循环水漏至主气系统,造成产品丁二烯中水值超标。
三、采取措施:
1、B-GA111、112泵出口加样分析(水值)。
2、调整主气系统与循环冷却水压力。
3、B-EA118切出停用。
4、B-DA107系统倒空、置换。
四、经验和整改措施:
1、加强操作人员的综合事故判断能力,及时正确处理,减少损失。
2、做好与中试分析人员的监督和配合。
案例15 时间:2003年8月17日
一、事故经过:
17日20:00新区丁二烯装置TICA-11001由于调节阀失控自动关闭,中压蒸汽压力突然下降,造成装置系统整体掉压,导致产品馏出口质量不合格炔烃超标。
二、原因分析:
新区丁二烯装置PICA-11001调节阀失控自动关闭,因PICA-11001调节阀手轮为单向(关),热动力的突然下降,造成装置系统整体掉压,最终导致产品馏出口质量不合格。
三、经验和整改措施:
1、加强操作人员事故判断能力培训。
2、及时联系仪表进行维修。
3、做好事故后的系统调整工作。
案例16 时间:2003年9月4日
一、事故经过:
9月4日9月4日17:55,控制室内ESD报警仪表盘上FSLL-2156二段轴承冷却水低报,压缩机联锁停车,作局部紧急停车处理,DA-1103保压,精馏系统自身循环。20:00启动B-GB1101,23:30进DA-1103塔,5日3:00粗丁二烯进B-DA1109塔,5:00产品合格进球罐。
二、原因分析:
经确认FSLL-2156同FSLL-2155一段冷却水联锁表头接线错,后校正。一段轴承冷却水管线淤泥堵塞原因:
1、位置处于冷却水总管末端,压力较小,淤泥容易沉积,造成冷却水流量不足。
2、因公用工程水汽锅子检修,因此循环水透平停,导致循环水总网压力下降至0.45Mpa。
三、采取措施:
1、一段冷却水出口油宁断开、冲洗。
2、FSLL-2156、FSLL-2155联锁空气开关校验。
3、FSLL-2156与FSLL-2155表头接线更正。
四、经验和整改措施:
1、大修时,冷却水总管末端增加现场倒淋。
2、一段FSLL-2156、二段FSLL-2155增设流量显示表。
3、合理调整压缩机B-GB1101系统的冷却水用量。
案例17 时间:2003年9月17日
一、事故经过:
9月17日6:00,控制室内老区丁二烯装置ESD报警仪表盘上6000V报警红灯亮,压缩机B-GB101停车。作局部紧急停车处理,B-DA1103保压,精馏系统自身循环。
因前期第一精馏塔B-DA106塔顶冷凝器设备泄漏,9月18日,B-DA106塔系统倒空、置换,B-EA116冷却器FeSO4、NaNO2处理捉漏。9月19日8:00产品合格。
二、原因分析:
老区丁二烯装置变电所6000V重故障造成压缩机B-GB101停车。
三、采取措施:
1、B-GB101压缩机系统作紧急停车处理。
2、打开压缩机小油槽液面旁路阀。
3、B-EA116冷却器FeSO4、NaNO2处理。
四、经验和整改措施:
1、加强电气方面的管理工作,避免类似事故的发生。
2、提高管理人员的综合事故处理能力。
3、开阔思路,不局限于就事论事。
4、加强装置内职能科室之间的协调、配合。案例18 时间:2003年10月15日
一、事故经过
10月15日9:00时,新区丁二烯装置B-DA1101第一再沸器B-EA1103壳程严重结垢,管程一定程度结胶,换热效果差,影响装置能耗和负荷的提高。B-EA103壳程因内有挡板,清洗困难,因此,计划对B-EA103管程进行清洗。
10月15日7:45分,B-EA1103B开始切出准备(负荷由14.00吨/小时——11.0吨/小时),FICA-1113调节阀阀杆有卡滞现象,9:00时压缩机一段吸入压力PSLL-2153低压联锁(-15Kpa),造成B-GB1101压缩机停车。
10月15日22:00时压缩机B-GB1101开车。10月16日17:20分产品合格进球罐。
二、原因分析
1、B-EA103B切换过程速度过快。
2、FICA-113调节阀杆卡滞。
3、B-GB1101压缩机PICA-2151没及时调整。
三、采取措施
1、GB-1101压缩机系统作紧急停车处理。
2、适当降低负荷至一定值。
3、注意内、外操之间的配合,及时调整。
四、经验和整改措施
1、B-EA103B切换过程速度易缓慢,不易过快。
2、因FICA-113调节阀有别于老区,单向手轮,因此当阀杆卡滞需仪表修理时,注意可行性和调节幅度。
3、B-GB1101压缩机PICA-2151压力,根据情况及时调整。
2004年1月14日
第三篇:生产装置检修总结
寿光市联盟石油化工有限公司
生产装置检修总结
设 备 科
编制:
审核:
二○○九年八月
目 录
一、检修概况…………………………………………………………………21、检修相关……………………………………………………………22、检修完成情况………………………………………………………2
二、本周期设备运行状况……………………………………………………3
三、设备检修方案主要内容概述……………………………………………3
四、对设备检修管理的评价…………………………………………………4
五、对检修质量的评价………………………………………………………4
六、对检修费用的评价………………………………………………………5
七、对检修材料供应的评价…………………………………………………5
八、检修效果评价………………………………………………………………5
九、检修遗留问题……………………………………………………………6
十、存在问题及下周期打算…………………………………………………6
十一、其他内容…………………………………………………………………6
十二、检修中的不足…………………………………………………………6
检 修 总 结
本次检修是自新上装置开车以来首次全厂性质的停车检修。全厂员工经过26天的辛勤付出,在检修中坚持“安全第一、质量优先”的指导思想,坚持检修原则,严把安全关、质量关,于2009年8月15日全面完成了公司下达的设备、设施检修和技改工作。
一、检修概况
1、检修相关
本次检修主要因油品市场价格下滑原因而计划性停车。经公司研究决定对催化装置、沥青装置、气分装置、酸性水装置作全面停工计划检修。
本次检修主要从生产装置检修、技术改造、项目管线碰头三方面展开。
本次停车检修改造的重点是催化装置。针对此装置开工运行三个多月以来存在的问题进行全面、彻底地整改。
这次检修时间紧、任务重。为确保公司四套生产装置今后长周期安全运行,全厂干部职工齐心协力,发扬不怕苦、不怕累、连续作战的作风,落实好检修项目,同时保证质量和进度,做到了安全、无事故地完成检修、改造任务。
催化装置停工时间为:7月17日~20日。
检修时间为:7月21日~8月15日,用时26天。
2、检修完成情况
本次检修圆满完成了检修前制定的检修计划,并在检修过程中进行检查、排查,完成了对整个生产装置的检修任务,保证了装置的正常开车生产。
其中,催化车间计划检修项目123项,完成121项,两项因吸收稳定系统未泄压取消;沥青车间计划检修项目30项,完成30项;电仪车间计划检修项目178项,完成178项;技术科计划检修项目75项,完成56项,计划取消3项,因不影响生产正常进行延后16项(正在进行);项目办计划检修项目50项,完成49项,计划取消1项;设备科计划检修项目5项,完成5项;安全科计划检修项目1项,完成1项。
二、本周期设备运行状况
我公司的四套生产装置(沥青装置、催化装置、气分装置、酸性水装置)均为2008年新上装置,并于2009年4月开工生产,至2009年7月停工检修,运行周期100多天。
在此运行周期中出现下列情况:
1、开工锅炉在原始开工时发生爆燃,导致炉墙损坏;
2、6月24日沥青装置开车时,减压炉突然熄火,再次点火时发生爆燃,导致减压炉南侧护板损坏;
3、2009年5月3日气分装置因机泵密封泄露严重,电机损坏产生火花引起着火;
4、2009年6月19日精丙烯塔顶安全阀泄露,因雷击引起着火;
5、催化烟机蒸汽密封安装不合理,导致润滑油质量无法保证,增加了装置成本;
6、催化装置汽轮机轴振动严重,一直无法解决,严重影响汽轮机的正常使用;
7、催化分馏塔中段油返塔分布器安装不合理,轻柴油质量不合格;
8、轻柴油汽提塔汽提蒸汽安装不合理,轻柴油汽提效果不好。
我公司四套生产装置是新上装置,各密封点泄露比较多,引发设备事故较多,需要进行停车检修。装置运行以来,发现工艺上存在许多不合理之处,亦要求对装置进行工艺上的整改。
三、设备检修方案主要内容概述
1、三机组检查整改;
2、催化两器检查、清理;
3、开工锅炉炉墙检查、修理;
4、外取热器顶问题球阀进行更换;
5、开工锅炉引风机叶轮检查、修理;
6、轻柴油汽提塔汽提蒸汽分布器改造;
7、三旋至四旋管线变形严重,进行整改;
8、烟气轮机入口管线变形严重,进行整改;
9、分馏塔检查、清理,中段油返塔分布器改造;
10、催化装置区蒸汽管网进行改造;
11、沥青装置检修酸性水汽提塔和再生塔;
12、沥青装置减压炉护板整形;
13、加氢装置预留管线甩口;
14、气分装置问题安全阀更换;
15、汽轮机汽封抽气器改造;
16、各装置不合理管线改造。
17、各装置内漏阀门、泄露垫片更换。
四、对设备检修管理的评价
公司领导同检修负责人员多次召开停车检修专题讨论会,确定检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、检修技术标准,以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案。为检修工作安全顺利完成奠定了基础。
针对检修工作中遇到的技术难题,检修负责人员专门召集技术、设备、车间等相关人员了解情况,召开专题技术分析研讨会及时研究解决,保证了检修质量,全面促进了检修工作。
五、对检修质量的评价
为了全面贯彻落实检修质量标准,检修小组成员每天到现场检查、指导、监督检修质量、安全、进度工作。检修完成项目,检修小组组织相关单位进行质量验收,严把质量关,保证检修的质量。通过全体检修人员和质检人员的共同努力,在保证质量、安全的同时全面完成了检修任务,保证了催化装置正常开车。
六、对检修费用的评价
在公司领导要求下,在检修过程中大家本着“节约为主,保证质量”的原则,对于存在问题的设备先进行维修,无法修复才报材料计划进行更换,为公司节约了检修费用。
本次检修共用检修费用约计469753.75元(不含空冷2台购置费和开工炉维护检修费)。
七、对检修材料供应的评价
此次装置检修改造,工作量相当大,各种施工材料品种繁多,供应科急企业所急,协调好各种检修所需的材料,为装置按期完成检修改造任务,做出了贡献。
八、检修效果评价
从装置开车以来的情况看,本次检修取得了较好的效果,装置运行、产品质量及节能减排方面有所改善。以下就装置进行的主要检修工作做出评价。
1、分馏塔中段油返塔改造。轻柴油汽提塔蒸汽改造。
检修前:柴油质量差,操作调整效果不明显。
检修后:柴油质量变好,初馏点提高。但汽提塔改造未达到理想效果。
2、引风机叶轮更换。
检修前:引风机震动严重,地面基础震裂。
检修后:引风机震动减轻。
3、开工锅炉炉墙修理。
检修前:开工锅炉外壳高温变色,引风机入口温度高。
检修后:开工锅炉外壳、引风机入口温度降低,还需在以后运行中进行检验。
4、外取热器顶球阀更换。
检修前:外取热器顶球阀泄露严重。
检修后:球阀无泄漏。
5、汽轮机改造。
检修前:汽轮机轴震动严重,汽封真空度不够。
检修后:汽轮机震动减轻,汽封真空度提高。
6、烟机汽封改造。
改造前:汽封效果差,主风机润滑油质量无法保证。
改造后:润滑油质量有所改善。
九、检修遗留问题
1、全公司蒸汽平衡问题;
2、开工锅炉引风机预热器未安装;有待查看锅炉检修运行后引风机入口温度改良情况。
3、MTBE质量问题;
4、气分收率低;
5、脱盐水系统的装置换热问题;
6、三旋催化剂中有大颗粒。
十、存在问题及下周期打算
1、烟机入口处变形,下周期运行时应对本部位引起足够的重视;
2、催化两器衬里有脱落现象,下次检修应加以注意;
3、汽轮机轴振动严重,装置运行期间注意;
4、烟气轮机蒸汽密封向润滑油漏水,下周期运行期间注意整改是否可行;
5、装置运行期间注意分馏塔和轻柴油汽提塔的改造是否合理。
十一、其他内容
1、开工锅炉增加干气长明灯线,改造干气长明灯油枪;
2、对装置中共计27台安全阀按要求进行了校验;
3、对装置进行防腐保温处理;
十二、检修中的不足
对于此次检修总的来说是值得肯定的,在较短的时间内完成了检修任务,达到了开工条件。但也存在一些不足之处。
1、管理混乱。一些检修项目无法确定负责单位、负责人,导致工作拖后。
2、检修项目提报拖后。车间对检修项目的预计不细致、不周全,导致许多检修项目没有及时提报、工作安排不及时或工作进度拖后。
3、后期的人员调配上有些松散。在检修后期,因在思想上有些松懈,对人员的安排上有些松散。致使有部分员工在现场闲逛,工段也没有及时地给予分派新的任务,造成了劳动力资源的浪费。尤其是对员工思想教育工作还做的不扎实,不细致,导致有的人在干,有的人在看,说明工段的管理水平还有待进一步的提高。
设 备 科
二〇〇九年八月二十七日
第四篇:设备检修总结
设备检修总结
在公司领导以及各相关单位的配合下,我回采队在队长、书记、工会主席的领导下,经过2天的时间,安全、优质、高效的完成了机电设备的检修任务,为设备长周期运行奠定了基础,为生产任务的完成奠定了基础,为增效发展创造了条件。
现就检修工作做如下汇报:
1、运输移变
将材料巷450m处移变运输至一采轨道巷,运输路程510m 准备工作:、将运输路段高度不够的地方下底、挑顶、抖渣。、撤除材料巷内隔爆水袋。、将风门口电缆穿入口扩大。
注意事项:提前丈量移变的高度以及运输路段的高度;提前准备运输后所需要的电缆。
2、运输巷40T型刮板输送机的检修
检修内容:更换链轮、更换小架子、更换半开、更换减速器。注意事项:日常维护与保养,各部螺丝必须紧固。
3、工作面630/220型刮板输送机的检修
检修内容:更换机头、机尾过渡槽、异型槽、连接头、电机、油葫芦、挡煤板、铲煤板。(人工使用倒链、千斤顶将各大件运输至轨道处,再由各部绞车运输至地面。)
注意事项:提前准备所需材料(倒链、捆绑钢丝绳、平板车);由专业人员对损坏的各部件进行加工,防止加工后的部件不合格,导致二次出井。
4、运输设备列车
准备工作:提前对运输路段内高度不够的地方进行挑顶处理;风、水管,排水管以及瓦斯管的拆卸;将妨碍运输的加强支护支柱进行调整。
注意事项:设备列车运输到位后各车安设一组卡轨器(两辆液泵车、一辆液箱车、一辆工具车、两辆架子车,共六组卡轨器),及时安设捕尘网,整理码放道木,拆除的轨道出井。
5、采煤机的检修
检修内容:更换星星头浮动油封,更换牵引部液压油、更换齿轮油。
注意事项:必须使用质量可靠的油封;注意日常的维护与保养。
6、检修乳化液泵
检修内容:更换油、紧固曲轴螺丝、紧固对轮螺丝、更换柱塞杆。注意事项:注意日常的维护与保养。
7、皮带缩短40 T型刮板输送机延长
共缩短皮带45米,延长40T刮板输送机45米。
注意事项:提前将要缩短的H架管以及底、脑托管拆除,将风、水管、排水管、瓦斯管拆除,调整妨碍拉运皮带机尾大架的加强支护支柱。
通过本次设备大检修工作,就我队在以下几方面,设备的日常维护、职工安全意识、责任心、技术等方面对检修工作做了如下总结:
1、建立、健全组织机构、推动检修任务的完成
为了保证检修工作按时、按质、按量完成,我队及时成立了以队长武维新为总负责人的检修责任组,李宝望为安全负责人,李元奎为技术负责人,明确了检修的设备、检修所需的材料、检修进度、检修安全技术措施、检修质量标准化要求、以及检修的重点与难点。有针对性的提出了切实可行的解决方案,为检修工作安全顺利进行做好了铺垫。为充分调动职工的积极性,顺利完成检修目标,实行绩效和奖罚挂钩,推动了检修任务的顺利进行。
2、积极采取措施应对各项挑战。
此次检修工作较以往三天的时间稍显仓促,面对时间短、任务重、工作难度大的挑战下,采取积极应对措施:
、加强领导,建立完备的检修系统。针对本次设备检修,明确职责,全面抓好施工管理,质量检验,技术指导,以及开停工的安全措施。
、及早动手,进行细致周密的检修准备。提前在队内安排布局,列出所要进行检修的设备部件,对各项可能出现的问题做了详细而周密安排,并列入安全技术措施中,每班班前会贯彻,使职工深入了解。
、加强组织协调,严格按计划推进各项工作,及时消除影响检修安全、质量和进度的各种障碍。为保证检修安全、质量和工期,最大限度地调动职工积极性,明确施工质量管理职责、验收标准。
3、把安全放在首要位置
在停产检修当中,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,制定了严格、可行的安全技术措施,把安全工作抓到每一个检修环节,责任落实到每一个人,对人们容易忽视和麻痹的地方采取了强化措施。
4、严把质量关
为保证检修质量,每班由技术员下井进行现场检查、督导检修质量、安全、进度工作。针对检修工作中遇到的技术难题,请相关部门技术人员现场解决,保证了检修质量,同时也是本队检修工学习的良好机会,通过本次检修工作,使我队检修工在技术方面有了很大的提高,也使得日常检修中遗留下来的难点问题得到了解决,为我队设备运行正常奠定了好基础,也为我队检修积累了宝贵的经验。
5、及时保存检修资料,提高管理水平
针对历年检修资料,我们要及时保存,为方便日常维护使用,提高设备管理的水平。
紧张有序的设备检修工作在公司领导的英明领导下已落下帷幕,回顾如火如荼的设备检修工作,领导重视,指挥严密,政策配套是检修成功的前提;严格审定、科学编制设备检修计划和施工安全技术措施、优化开停工方案,是实现高效检修的关键;现场监管严格,安全预案落实,是检修安全质量的保证;准备充分,是提高检修效率的基础;统一指挥协同工作,是检修工作胜利的法宝。
第五篇:设备检修总结
元月份机电设备检修工作总
为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,根据相关煤矿法律法规,及时消除安全隐患,确保各种设 安全运行,实现矿井安全生产,结合我矿实际情况,于2013年1月2日对我矿机电设备进行了月度检修。
本次检修是我矿2013年第一次检修,是为我矿试生产做准备,主要检修供电系统,保证供电稳定。本次检修计划停产16小时,以检修地面变电所,井底变电所,采区变电所,副井车房检修为重点项目。
在此次检修中主要检修了副井绞车电控柜,紧固接线柱,电控柜除尘。井底变电所高压开关绝缘处理紧固螺栓,保护接地检修。主井绞车电控柜紧固接线柱,电控柜除尘。11采区变电所高压开关紧固接线柱,绝缘处理,紧固压紧螺栓等。在检修时,我们分片区,定人员分别进行检修,既分工又合作,保证了检修计划的全面完成。保证了井下供电系统的安全运行。
这次检修虽然圆满完成,但也存在一些问题,具体表现如下
1、本次检修时间紧,任务重对检修各个项目检修人员有一看而过的思想,没有专人验收检修质量,检修质量参差不齐,不能保证检修结果台台按修标检修。
2、在检修过程中,部分人员安全意识不到位,未严格按操作规程和安全技术措施进行。
通过总结了解我们的优势与缺点,要继续发扬和保持我们的优
势,将优势划为生产力;同时找出自身的问题所在,通过培训和学习,逐步完善。
鹤济王屋山煤业有限公司机运科
2013年1月3日