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历年事故案例[精选五篇]

历年事故案例[精选五篇]



第一篇:历年事故案例

操作工的六严格

一、严格执行交接班制 ㈠严格交接班的重要性

由于化工生产的特点,决定了严格交接班的重要性。

1、化工生产的高度连续性。一个产品的生产过程,往往需要几个班次的工人交替作业。每一个班次的生产操作,一般包括接班、工艺指标控制、程序操作、巡回检查及交班等内容。交接班是生产中操作工相互衔接、协调的过程,是一个班次的结束,另一个班次的开始,是保证生产连续正常进行的重要环节。每一个班次的工人在开始生产前,必须了解上一班次生产情况,设备情况及有无遗留问题。这个了解情况的过程就是通过交接班手续来完成的。如果交接班不严格,马马虎虎交班,糊里糊涂接班,接班者就无法弄清上一班的情况和存在的问题,无法及时对事故隐患采取防范措施,就可能使隐患进一步扩大或出现意外情况时束手无策,以导致发生重大事故。

[案例1] 1998年7月1日,某化工厂一车间防染盐S磺硝化工段的一台硝酸液下泵更换法兰垫圈。下午一时开始检修,到二时十五分垫圈还未更换完毕,其中正值早、中班交接。早班未交代清楚,接班者也未弄清情况,更未到现场检查,一名中班工人盲目开动液下泵,硝酸喷出,正在检修的四名工人均被灼伤,由于现场无清水,灼伤者慌忙跳入污水池,加重了污染,其中两名抢救无效死亡。

2.化工生产反应过程的复杂性。化工生产过程一般都有高温、高压、反应复杂的特点;化工厂生产所用的原料,反应过程中的中间产物或最终产品大都是易燃、易爆或有毒有害的危险物品,这些危险物品又会随外界条件变化而随时有可能发生意外情况。这些特点决定了化工生产的复杂性和危险性。在操作时稍有差错,就可能发生重大事故。这就是要求操作工对本岗位的各种物料的状况及生产过程的变化情况,都要了解得一清二楚,操作工由于班次的变换而不能自始至终掌握这种情况,只能靠交班者把有关情况向接班者交代清楚。如果交接班不严格,接班者就会心中无数,而可能使操作失误,最终导致发生事故。

[案例2] 某市化工厂,在1996年8月12日发生一起三氯异腈尿酸爆炸事故。这个厂试验生产三氯异腈尿酸时,在成品过滤后没有进行洗涤以消除游离氯、三氯化氮等危险品,就让成品静置一夜。在静置过程中,成品温度回升,残存的三氯化氯挥发形成爆炸物。第二天交接班时,交班者未交代清楚,接班者打开塑料盖时成品受到震动,引起三氯化氮爆炸,致使二人重伤,三人轻伤。

3、化工设备的复杂性。化工生产所用的设备如:塔、釜、罐、机、泵等,品种规格繁多、结构多变。这些设备在使用上也是多人轮流连续使用,不象一般机械行业的机械设备是专人专用。由于这些设备一般都在高温、高压下连续运行,并有腐蚀介质的腐蚀。因此这些设备的状况时刻都在变化,只能靠观察、预测设备的运行及变化情况。靠交班者把这种情况向接班者交代,使接班者能正确采取有效措施来维持设备正常运行或及时停车检修排除隐患,实现了周期安全生产,如果交班者隐瞒设备缺陷或交代不清,接班者也不认真查问,带着隐患操作或盲目改变操作条件,就有可能导致事故的发生。

[案例3] 1993年10月21日13时许,金陵石化公司炼油厂油品分厂半成品车间工人黄某某在当班期间,发现310号油罐油面高度已达14.21米,接近警戒高度14.30米,黄马上向该厂总调度进行了报告,并向总调度请示310号油罐汽油调合量。根据总调度的指示,黄某某进入罐区将油切换至304号油罐。13时30分许,黄在给31O号油罐作汽油调合流程准备时,本应打开310号罐D400出口阀门,却误开了311号油罐D400出口阀门。15时许,黄开启11A号泵欲对310号油罐进行自循环调合,由于错开了311号B400出口阀门,实际上此时310号油罐不是在自循环,而是将311号罐中的汽油抽入310号油罐。15时40分,仪表工陈某某从计算机显示屏上发现310号油罐油面不断上升,随后计算机开始“高位报警”,陈当即让黄到罐区去核实一下310号罐的油面高度,黄却误认为是计算机不准确,没去核实也未采取其他措施。16时,在交班时违反规定,没有在油罐现场进行交接班,也未核实油罐流程。17时50分,310号油罐的汽油开始外冒,部分汽油挥发,在空气中形成爆炸性混合气体。18时15分,江苏省洪泽县第二建筑公司工人吕某某驾驶手扶拖拉机路过罐区11号路时,排气管排出的火星遇空气中的爆炸混合气体发生起火爆炸。310号油罐当即燃烧,17小时后被扑灭。

[案例4] 1993年5月8日,某省八一石化厂电石车间,同样由于交接班不严格,致使1800KVA电石炉爆炸,造成三人死亡,三人重伤,一人轻伤的重大事故。这个厂的电石炉因处于生产末期,炉底上涨严重,不能正常出炉。5月7日的夜班,5月8日的早班均停电处理炉眼,在连续19小时未出炉(一般情况80分钟出一炉)的情况下,又发生具有很大危险性的导电卡子漏水,按照规定,应停电停水,由维修工检查,在排除故障后方可送电开炉。但这个厂交接班制度极度不严格,连续三个班都不按规程办事,更没有交清隐患的严重情况,5月8日中班操作时,积水进入炉内,与液化电石接触发生爆炸。

㈡怎样严格进行交接班

不同工种、不同岗位交接班的具体内容也各有不同,一般讲,交接班时应做到:

1、准时

接班人员应提前到达自己的工作岗位,保证有足够的时间进行预先检查。

2、对口交接

接班人员到齐后,由交班班长和接班班长、各岗位的交接人员相互对口交接。

3、严格认真

⑴交接中对重要的岗位要一点一点交接。如关键化工设备及有关的安全附件,操作控制仪表等等都要逐一交代,不可疏忽。

⑵对重要数据如原材料的耗量,重要工艺指标等,要一个一个地交接。⑶对重要的生产工具与各种消防、防护器材等,要一件一件地交接。

⑷交接班时应谨慎细致,应该看到的就要看到,应该听到的就要听到,应该用手摸到的就要摸到。

4、坚持做到“五交”、“五不交” 五交:

⑴交本班生产、工艺指标、产品质量和任务完成情况。

⑵交各种设备、仪表运行及设备、管道的跑、冒、滴、漏情况。⑶交不安全因素及已采取的预防措施和事故处理情况。⑷交原始记录是否正确完整和岗位区域的清洁卫生情况。⑸交上级指令、要求和注意事项。出现下列情况应做到“五不交”:

⑴生产情况、设备情况不明,特别是事故隐患不明不交。⑵原始记录不清不交。⑶工具不齐不交。⑷岗位卫生不好不交。⑸接班者马虎不严格不交。

5、严格手续,建立交接班记录

交接班手续完成后,由双方班长和各岗位的操作工分别填写交接班记录,将交接情况详细记录并在记录上签字,以便查寻。

接、交班长还应各自召集本班人员开班前或班后会,提出安全生产要求或进行班后总结。

二、严格进行巡回检查 ㈠严格进行巡回检查的重要性 化工生产比较复杂,主、辅设备繁多,且通常采用集中控制操作,在自动化程度不太高的情况下,操作工不可能同时顾及本岗位的所有设备。同时对生产过程中的温度、压力、液位等工艺指标要求严格。这些指标及设备运行情况经常随反应条件的变化而变化,有时还受前后工段的制约和影响,这就要操作工根据这种变化情况随时采取适当的措施来调整设备运行和控制工艺指标。为了及时了解和掌握这种变化情况,就必须严格进行巡回检查。否则,小小的一个疏忽就可能造成大的事故。

[案例5] 2008年7月16日,扬子石化芳烃厂发出嘉奖令,嘉奖避免重大设备事故的该厂重整车间主操谢家康5000元,并号召全厂职工向谢家康同志学习,要求大家立足岗位,落实岗位职责,精心操作,确保生产安全稳定。

7月16日上午8:20,扬子石化芳烃厂重整车间压缩机主操谢家康同志在当班巡检时,认真执行岗位巡检制度,当巡检到GB-302C压缩机处,发现K1缸缸头螺栓有松动,他用手一拧,螺栓已经断裂,经过初步检查,发现有5根缸头螺栓断裂。于是,他立即作紧急停机处理,并向班长汇报。在班长的指挥下,岗位同志及时将备用机组启动,保证了氢气系统的稳定运行。停机后经过仔细检查,共20根的缸头螺栓已有10根断裂。GB-302C压缩机是重整装置付产氢气增压机,K1缸的出口压力达2.1MPa,温度达130多度,若不是谢家康同志发现及时,将造成缸盖脱落,发生大量氢气泄漏爆炸的恶性事故。就这样,一场可能发生的重大事故避免了。

[案例6] 2010年6月10日,大庆石化公司安全生产委员会发布表彰通报,表彰水气厂员工张发认真巡检,避免重大事故,并对其嘉奖12000元。这是该公司近年来对避免事故员工下发的最高奖励金额。

6月9日上午9时10分,水气厂热网车间运行班员工张发在巡检13#路公用管廊至丁辛醇装置81#管架附近时,突然听到有异常声音,这引起了张发的警觉,他立即仔细查找,发现一条管线的阀门处有微弱的火焰产生,凭经验,他判断这一定是氢气管线发生了泄漏,于是他立即向调度部门报告,并保护好现场。公司领导及相关人员赶到后,果断启动了公司级应急预案,对泄漏的阀门及时进行了处理。

13#路管廊既有蒸汽、氮气、仪表风等公用工程管线和动力输送电缆,还有乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等易燃易爆物料管线,是公司最重要的物料和公用工程输送管廊。发生泄漏的是化工一厂外送氢气总管,压力3.17MPa。如果泄漏发现不及时,阀门大盖烧穿,将会引发整个管廊的火灾爆炸事故,造成化工区大面积停车,后果极其严重。

[案例7] 2009年3月中旬,安庆石化炼油一部劳动竞赛领导小组颁发嘉奖令,对一日内连续排除两起事故隐患的催化装置青工花劲峰予以通令嘉奖,以表彰他在开展“我要安全”主题活动中,利用自己丰富的操作经验和超常的听觉,连续发现并正确处理泵302/

1、泵406/2两起事故隐患,避免了操作大幅度波动,维护了关键装置安稳生产和产品质量。

连日来的“倒春寒”及阴雨天气,让安庆石化炼油一部催化装置操作人员在检查设备时多了一份责任心。2月28日上午8时32分,催化装置五班分稳主操花劲峰到装置巡检至顶循泵302/1时,该泵运转发出的杂音立即引起了他的警觉。虽然此时“哗哗”的雨声使他不能当即确定杂音的准确部位,但他凭着多年积累的操作经验判断,很有可能是机泵联轴器叠片问题。于是,他用测振仪对机泵进行全面检查。这才发现轴承箱垂直振动值36毫米/分钟,水平振动值22.1毫米/分钟,都已经大大超出正常指标。见此情景,花劲峰立刻赶回操作室,向班长汇报。班长汪义挺及部值班人员,迅速将泵302/1切换到备用泵运行。经检修人员检查发现泵302/1联轴器叠片多处破损,随时有因泵振动过大而造成设备事故。由于花劲峰发现及时,从而维护了装置的安稳生产。

当天上午10时30分,花劲峰再次来到装置进行巡检,听到富气水洗泵406/2断断续续发出异常沉闷的声音,周围地面还伴有振动感,经他细致检查,发现该泵对轮橡胶圈已损坏两个。他立即汇报并切换至泵406/1运行,又避免了一起设备事故,保证了液化气产品质量。

[案例8] 2008年11月15日,安庆石化炼油一部劳动竞赛领导小组颁发嘉奖令,对常减压装置运行四班员工予以通令嘉奖。以表彰该班员工在开展“百日安全无事故竞赛”期间,精心巡检,处理果断,避免了一起在30多米高空随时可能发生的火灾事故。

今年以来,炼油一部常减压装置运行四班在班长、技能大师陈敦平的带领下,学习操作技术的氛围十分浓郁。班组员工大多掌握多岗位操作技能。因此,该班组今年被炼油一部推荐为安庆石化知识型班组。11月12日,该班主操何胜考虑到装置运行进入末期,设备缺陷增多,主动加强了夜间巡检。当晚22时05分,何胜巡检时果然发现常压炉东北路辐射室出口热电偶腐蚀穿孔,温度高达360℃的初底油正从30多米高的炉顶热偶中顺着平台流到了地面,随时都有可能发生自燃并引发火灾的危险。见此情景,何胜立即赶回主控室向班长、技能大师陈敦平进行汇报。

陈敦平闻讯后迅速带领副班长潘胜、主操章建军登上常压炉炉顶,他们一边打开蒸汽进行掩护,一边用对讲机指挥内控人员将东北路进料量由85吨/小时降至60吨/小时以下,并调整炉火降低该路辐射室出口温度,以减少泄漏量。正在值班的装置党支部副书记计国忠闻讯后立即赶到现场支援。大家配合仪表维护人员经过一个多小时的应急处理,终于将该热电偶封死。由于处理及时得当,及时消除了这起威胁装置安全生产的“高空火患”。

[案例9] 2009年11月4日,受北方强冷空气影响,江苏气温骤降。江苏一家氯碱企业聚合工序9#聚合釜于当晚7时许发生爆炸,事故最终造成伤亡12人,局部厂房粉碎性倒塌,直接经济损失数十万元。经查,事故原因为:在9#聚合釜升温过程中,当班看釜工人李某因畏寒,没有到釜前进行必要的巡查监护。由于该釜持续超温、超压,致使釜体人孔垫片破裂,氯乙烯溢出,厂房内氯乙烯浓度瞬间达到引发其空间爆炸值之内,随即爆炸,酿成惨祸。

[案例10] 2004年4月22日8时左右,浙江善高化学有限公司双氧水岗位的操作员张车祥和许义一起到双氧水岗位的操作室,与21日20时到22日8时上班的操作员朱清善交接班后,换上工作服,准备去巡检,走到门边,正伸手去推门时,就听到“嘶嘶”的声音,接着听到一声巨大的爆炸声,这时车间内马上浓烟滚滚,张车祥怕第二次爆炸,赶紧到操作室放工具箱的墙角里躲起来,与此同时,张车祥看到许义打开了窗门,就与许义从窗口跳下去,经过雨棚落到地上,然后迅速逃离现场。

直接原因是双氧水车间内氧化残液分离器排液后,操作工未按规定打开罐顶的放空阀(事故现场发现的放空阀是关闭的),造成氧化残液分离器内残液中的双氧水分解产生的压力得不到及时有效的泄压,使之极度超压,导致氧化残液分离器发生爆炸。在上一班巡回检查中,曾检查过双氧水氧化残液分离器放空阀,但未将放空阀开启到正常状态,导致氧化残液分离器超压爆炸,酿成事故的发生,对这起事故负有直接责任。

[案例11] 1994年3月17日,某化工厂的消沫剂车间由于冷却盐水管被异物堵塞,使反应釜内冷冻量不足,釜内温度升高,而操作工未能进行巡回检查,没有发现釜内温度、压力的变化,未能采取调节措施,最后因温度升高使反应加剧,造成釜内温度、压力急剧上升,将釜上防爆膜冲破,物料冲出,一釜物料报废,造成很大损失。

[案例12] 1996年10月28日,某化工厂全氟丙烯残液处理工段的氧化罐爆炸,造成四人死亡,二人重伤的重大事故。其主要原因就是因为酒精吸收器到氧化器之间的缓冲器进料阀门未关严,使酒精经过缓冲器直入氧化器冷凝器与过饱和高锰酸钾在搅拌情况下发生剧烈反应而引起爆炸。如果在事故前认真进行一次巡回检查,就会查出这只进料阀未关严,这起重大事故可以避免。

[案例13] 2005年1月1日16时2分,江西某化工公司有机分厂合成工段II列液气分离器法兰密封圈,受风机运转震动的影响,法兰密封圈处产生间隙,致使乙炔气体高速泄漏,产生静电,导致液气分离器内的乙炔气起火、爆炸,并引发火灾。由于当天当班人员在巡回检查中没有发现管道冻裂现象(无记录、数据记录也存在出错现象等)。因没人及时发现问题,是导致起火爆炸的主要原因。

㈡如何进行巡回检查

1、巡回检查内容

巡回检查主要是检查本岗位范围内的生产情况和设备运行情况,主要有以下五个方面:(1)查工艺指标:如压力、温度、液位、反应时间,反应产物的数量、浓度、成分等工艺指标是否符合要求。

(2)查设备:其运行状况、坚固情况,润滑情况是否完好。

(3)查安全附件:如温度计、压力表、液位计的指示是否正确,安全阀、防爆膜(片)是否完好。

(4)查是否有跑、冒、滴、漏。(5)查是否有事故隐患。

2、巡回检查路线

巡回检查路线应将所需检查的设备、设施、操作点、控制点都包括在内,力求线路合理,检查内容全面。

3、巡回检查周期

根据本岗位生产情况,确定巡回检查周期。如有异常情况,应加强检查或有重点的检查。

4、检查人员

按本岗位人员配备情况,确定专人负责巡回检查或轮流进行检查。

5、检查方法

(1)听声音。是否有不正常声音,以判断设备运行情况。

(2)看仪器仪表显示数,阀门开关位置,设备运行状况,以判断生产工艺过程及设备完好情况。

(3)摸紧固件有无松动,设备运转是否平稳,设备表面温度是否正常,判断设备运行完好情况。

(4)有条件的单位应采用自动检测设备,监视设备运行情况,测定周围环境中物质浓度,以判断是否有物料外溢及设备管道的跑、冒、滴、漏情况。

(三)巡回检查后的处理

1、迅速采取措施

根据情况维持原有的操作或采取适当调整措施和有效的安全措施,甚至在情况危急时可紧急停车。

2、加强信息传递

把本岗位的变化情况迅速向工段长或值班长汇报,在需要时可直接和前后工段联系。

3、做好检查记录

按照巡回检查内容、周期和路线的要求,填写好巡回检查记录。

三、严格控制工艺指标

(一)工艺指标的概念

在化工生产工艺过程中,都有一个根据物理或化学反应的客观规律和设备状况,经优选后确定的最佳反应和运行条件,这就是工艺指标。如:投料比、反应时间、温度、压力、流量、液位、升降温速率、中间产品及成品的成分,以及设备运行指标(如:温度、压力、电流等)。

(二)严格控制工艺指标的重要意义

1、保证化工生产连续顺利进行

一个化工产品往往要包括几个反应过程,经过几个岗位才能完成。在生产中往往采用管道化、连续化生产方式。为了确保生产从起始到结束连续顺利进行,就必须制订出各岗位的工艺指标,作为各岗位的任务,并严格执行,才能保证生产正常、连续地进行。

2、取得最佳经济效益

不同的反应条件会得到不同的反应结果。反应产物的吸收率直接关系到原辅材料的消耗,反应时间直接影响生产效率,产品成分决定了产品质量。选用最佳反应条件就能得到最大的吸收率,能创造最高生产效益,获得最好的产品质量。这就是说,严格控制工艺指标就能使企业得到最佳经济效益。

3、确保生产安全

工艺指标不仅关系到生产能否顺利进行,更重要的是直接影响生产过程中的安全。(1)提高温度、压力对安全的影响

提高温度、压力通常能加快化学反应速度,反应速度的加快能放出更多的热量,使温度、压力进一步升高,形成连锁反应而导致发生爆炸事故。化工生产选用的设备是在选定的条件下设计的。只能承受一定的压力和温度。化学反应的温度、压力提高了,会使设备强度降低,甚至因设备超温超压而发生爆炸。

[案例14] 1996年9月,某化肥厂造气车间违章提高三号煤气水夹套的压力,而发生爆炸事故,造成死亡二人,重伤二人,轻伤四人。

[案例15] 1994年9月,某化工厂苯甲酸车间氧化工段精馏釜夹套中的石蜡(载热体),由于电加热时间太长,超温,造成石蜡爆沸,并从放空管和夹套与釜的接合法兰处喷出,造成三人不同程度烫伤,其中一人抢救无效死亡。

(2)投放原料的性质和数量对安全的影响

化工生产工艺流程及生产岗位设施、设备的选用是根据该产品的生产特点设计而成的,它有一定的适应范围,投放原料物化性质的变异或投料量的改变,就有可能发生不同的反应或改变反应速度,出现超温超压现象,超过设备的允许范围,使生产系统无法承受而发生危险。

[案例16] 2010年7月15日15时30分左右,“宇宙宝石”油轮开始向大连中石油国际储运公司原油罐区卸油,卸油作业在两条输油管道同时进行。20时左右,祥诚公司和辉盛达公司作业人员开始通过原油罐区内一条输油管道(内径0.9米)上的排空阀,向输油管道中注入脱硫剂。7月16日13时左右,油轮暂停卸油作业,但注入脱硫剂的作业没有停止。18时左右,在注入了88立方米脱硫剂后,现场作业人员加水对脱硫剂管路和泵进行冲洗。18时8分左右,靠近脱硫剂注入部位的输油管道突然发生爆炸,引发火灾,造成部分输油管道、附近储罐阀门、输油泵房和电力系统损坏和大量原油泄漏。事故导致储罐阀门无法及时关闭,火灾不断扩大。原油顺地下管沟流淌,形成地面流淌火,火势蔓延。事故造成103号罐和周边泵房及港区主要输油管道严重损坏,部分原油流入附近海域。

[案例17] 1994年6月11日,某化工厂五硫化二磷车间,由于操作人员开车前未认真检查,当发现加磷过量时,应急措施不当,磷阀关闭,硫阀未关,连续投硫,致使反应剧烈,引起反应锅爆炸,造成四人死亡,一人重伤,六人轻伤和车间全部摧毁。

[案例18] 1997年3月,某省一农药厂锌硫磷混酸工段,在进行锌硫磷乳剂混配时,操作工把规定数量的锌硫磷原药和乳化剂投入混配锅,按规定指标还应加入数百公斤甲苯(稀释剂),但当时天气很冷,工业甲苯粘度增大抽不出,只加入50公斤甲苯。这位操作工想等明天再加。由于稀释剂没有加足,在混配过程中产生的热量没法及时移走,造成局部过热,促使锌硫分解放热发生连锁反应,最后锌硫磷大量分解,压力猛升,造成混配锅爆炸,锅盖飞出击坏厂房,剧毒农药到处飞溅,造成重大损失。(3)反应物的成分对安全的影响

化工生产过程涉及的有毒、易燃、易爆物质较多,因此在制订工艺指标时,首先考虑控制反应产物中有害物质特别是能引起可燃物燃烧爆炸的氧气含量,若氧气或其他有毒物质的含量超过了限度,就会出现爆炸或中毒事故。

[案例19] 1992年4月,某省一化肥厂在检修后开车,造气车间煤气炉不正常,煤气中氧含量超指标,分析工没有及时发现。大量含氧量高的煤气进入气柜,导致1000M3气柜爆炸,气柜罩飞上天空。

(三)怎样严格控制工艺指标

1、建立和健全工艺指标管理制度

企业在生产中要加强对工艺指标的管理,把各岗位的工艺指标以书面形式下达给车间岗位。各岗位都要把本岗位的工艺指标贴在岗位操作台上方。每一个操作工都要形成一个明确的观念,工艺指标就是生产中的法律,必须严格遵照执行,不得违反。

在需要更改工艺指标时,生产管理部门必须有书面工艺指标更改通知书,下达给有关岗位执行。重要工艺指标的更改还应得到厂长或总工程师的批准。对上级下达的指标和设计要求车间不得随意改动。

2、提高操作工的操作技术素质

每一项工艺指标都是由操作工来控制执行的,操作工的技术水平高低直接影响工艺指标的执行。各企业要对操作工进行技术培训,开展技术练兵,使操作工不但能严格控制好工艺指标,而且能预测物化反应及设备运行的变化趋势,及时采取调节措施,尽量不使工艺指标偏离或及时纠正偏差,从而提高工艺指标的合格率。

3、改革工艺,逐步应用自动化监视控制仪表。随着生产的发展,在有条件的地方应使用自动化监视控制仪表,改革工艺逐步采用微机控制,使工艺指标的偏离能在短时间内得到纠正,确保安全生产,以取得最佳经济效益。

四、严格执行操作法(票)

化工生产过程中,为协调各部门的关系,完成某项操作而下达的程序指令称为操作票。如:开停车票、停送电操作票等。

(一)严格执行操作票的重要意义

1、提高企业管理水平

现代化工生产管理中,正深入开展全面质量管理,推行经济责任制,实现数据管理,重视信息和信息反馈。操作票就是为加强生产指挥系统而传递的各种信息;是现代管理的一项重要基础工作;也是考核经济责任制实行情况的基本依据。实行操作票制度,是提高企业管理水平的一项重要措施。

2、防止发生意外事故

化工生产过程中,经常碰到开停车、停送电、输送物料、进入设备内部检查等作业。在这些作业中,需要调度系统的指挥,部门之间的协调,操作工之间的相互联系。这种指挥、协调、联系的依据就是操作票。企业的一切人员必须按操作票所示的各种指令去执行,否则就会盲目、被动、甚至发生意外事故。

[案例20] 2010年7月28日上午的10点钟,一声巨响震动了整个南京城。南京市的栖霞区一家废旧的塑料厂在进行拆迁的时候,挖断了地下埋藏的管道,引发了剧烈的爆炸。爆炸已经导致13人死亡,100多人受伤。经调查分析,初步认定事故发生主要原因是施工安全管理缺失,鸿运公司组织的施工队伍盲目施工,挖穿地下丙烯管道,造成管道内存有的液态丙烯泄漏,泄漏的丙烯蒸发扩散后,遇到明火引发大范围空间爆炸,同时在管道泄漏点引发大火。

[案例21] 1983年3月,某市供电部门检修一个变电所,操作票规定下午三时检修完毕送电。到下午一时左右,工作量大部分完成,指挥现场施工的班长,估计再有半个小时就可以完工,就自行离开现场到几里外的送电站去。这个班长走到送电站一半时,就叫送电,送电站的人员也忽略了照票操作的规定,提前送了电,谁知变电所并未全部完成检修。合闸后,使正在线路上的五个人统统触电坠落,造成二人重伤,三人轻伤的重大事故。

这个案例说明,在执行操作票时要严格认真,光有操作票这个形式,做不到严格二字仍然要出事故的。

(二)如何办理操作票

不同工种,解决不同的问题需要不同的操作票

1、办理开停车、停送电、工艺指标更改通知、检查设备、输送物料等的操作票,应由下达指令的部门填写,送交执行部门实施。操作票上应写明操作项目、要求、起始时间、完成时间、操作安全注意事项等,并有下达人签字。执行人要按照指令要求,按时完成操作。操作任务完成后由执行人将完成情况填写在操作票上回送到下达部门。操作人中如遇特殊情况,不能在规定时间内完成操作任务,必须立即向下达部门报告,下达部门应根据新情况开出新的操作票。

2、办理动火证、派车单、危险物品准运证等操作票,应按有关特殊规定办理。

3、告示性操作票,如“线路检修,禁止送电”、“有人工作,严禁起动”等,可由有关车间在检修作业时指定专人负责挂在作业地点。

五、严格遵守劳动纪律

现代化工业生产是靠严密的劳动组织来保证的,严密的劳动组织又是靠严格的劳动纪律来维持的。严格遵守劳动纪律是执行各项规章制度的前提条件。特别是现代工业的一个分支在严格的劳动纪律下,精心操作,万万不可认为化工生产自动程度高而可以马马虎虎、自由自在。在化工生产中,常常因违反劳动纪律而发生不少重大事故。

[案例22] 1992年8月31日,某化肥厂一名操作工在班上睡觉,而且不准别人叫他。当天,碳化开车时,设备泄漏,泄漏出的有毒气体使这个工人中毒,别人以为他还在睡觉,也未叫他,很久后再叫他时,已经死亡。

[案例23] 某化工厂聚合工段,有二名操作工违反劳动纪律一人在岗位上睡觉,另一人去厕所,致使二号聚合釜加热时间超过规定时间,造成超压,加上安全阀门失灵不动作,压力将聚合釜孔垫料冲开,大量氯乙烯气体冲出并产生静电火花,引起氯乙烯气体爆炸。

[案例24] 1994年9月15日,某电化厂聚氯乙烯车间氯乙烯工段在进行氯乙烯单体贮槽排污操作时,由于劳动纪律松懈,当班七人中,一人串岗,一人到医务室,一人在车间办公室看报,工段长和另一人去领料,途中到仪表组游说,违纪者占上班人数的一半以上。结果排污口十多分钟无人看管,氯乙烯单体大量逸出,当按电钮停压缩机时,引起爆炸,造成二人重伤,全部损失计13.5万元。

上述事故案例告诫我们,化工操作人员必须严格遵守劳动纪律,严守岗位,精心操作,才能确保安全。

六、严格执行有关安全规定

操作工在化工生产中是主要的,而且是综合性的工种,我们在现场除严格执行以上五条要求外,还有许多与安全生产有关的其他规定,如产品工艺规程;安全技术规程;检修安全规程;岗位操作法;安全动火规定;进入容器安全规定;小型机具使用安全规定等等,有的是自己要认真执行的,有的是配合其他工种执行的,有的则是在自己岗位管辖的范围内,监督别人执行的。在生产岗位上只有认真地执行有关的安全规定,才能保证生产的顺利进行。若违反这些规章制度,就会引起许多事故。据1991年全国化肥行业的统计,发生244起事故,其中违章引起有175起。占事故总数的72%,可见违章作业是造成当前事故的主要原因。

[案例25] 兰州石化分公司402#原油储罐(直径46米,高19.3米,总容量为3万立方米)于1995年投入使用,一直未检修,在使用过程中发现中央雨排管破漏、蒸汽盘管泄漏,计划安排进行大修。车间2002年10月22日将罐内原油倒空停用。由于多年使用,罐底残留水、泥、沙、油等沉淀物高0.4米左右。罐底清理工作由供销公司承包给兰州星都石化工程有限公司(以下简称星都公司,属企业外地方公司),双方签订了《检维修(施工)安全合同》。10月25日油品车间为星都公司办理了临时用电票,当日星都公司开始了清理工作。26日19时左右,星都公司职工在402#罐前进行交接班。21时左右,星都公司现场负责人押运油罐车到油品车间盛装罐底油泥,此时星都公司经理到现场为清理员工送饭。驾驶员将油罐车停靠在402#罐东侧防火堤上的消防通道上,由该公司职工负责在车顶装油泥。22时10分左右,进行停泵操作。随之就在木制配电盘的附近发生爆燃,火势顺势蔓延到人孔处,致使人孔处着火。

事故原因是星都公司严重违反《兰州石化公司临时用电安全管理规定》中关于在“火灾爆炸危险区域内使用的临时用电设备及开关、插座等必须符合防爆等级要求”的规定,在防爆区域使用了不防爆的电气开关,在停泵过程中开关产生的火花遇油泥挥发出并积聚的轻组分,发生了爆燃,导致火灾发生,是造成这起火灾事故的直接原因。

[案例26] 1991年7月27日,某化工厂电石车间,操作工不按操作规程办事,出炉电石应该降温50~60分钟,可是,只冷却了27分钟就起吊,由于冷却时间短,尚未凝固,造成大块电石脱落掉碎,由于地面潮湿,热电石落地后,生成乙炔气体而发生爆炸、燃烧。

[案例27] 2004年6月11日22时辽宁某化工集团仓储中心原料车间在卸汽车槽车的乙烯中,当原料快卸完时,法兰接口处发生乙烯泄漏造成剩余的500kg乙烯原料跑出。这次卸车过程中(以往也是如此)本应用8根螺栓连接法兰,但是由于操作人员麻痹,操作人员只用2根螺栓连接法兰(严重违反操作规程),其中1根断裂造成泄漏,罐车本身紧急切断阀又不好用,致使事故发生。由于处理比较及时,未造成火灾爆炸事故。

动火作业六大禁令 1.动火证未经批准,禁止动火。

2.不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。

3.不清洗、置换不合格,禁止动火。

4.不清除周围易燃物,禁止动火。

5.不按时做动火分析,禁止动火。6.没有消防措施,禁止动火。

操作工六严格 1.严格执行交接班制度。2.严格巡回检查制度。3.严格控制工艺指标。4.严格执行安全作业票制度。5.严格遵守劳动纪律。6.严格执行安全规定。

进入容器设备的八个必须

1.必须申请、办证,并得到批准。2.必须进行安全隔离。

3.必须切断动力电,并使用安全灯具。4.必须进行置换通风。

5.必须按时间要求进行安全分析。6.必须佩戴规定的防护用具。7.必须有人在容器外监护并坚守岗位。8.必须有抢救的后备措施。

生产区内十四个不准

1.加强明火管理,厂区内不准吸烟。2.生产区内不准未成年人进入。

3.上班时间不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事情。4.在班前、班上不准喝酒。

5.不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。6.不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。7.安全装置不齐全的失败不准使用。8.不是自己分管的设备不准动用。

9.检修设备时安全措施不落实,不准进行检修。10.停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启动。

11.未办高处作业证,不带安全带、脚手架、跳板不牢,不准登高作业。12.石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。

13.未安装触电保护器的移动式电动工具,不准使用。14.未取得安全作业证的,不准独立作业;特殊工种,未经取证,不得作业。

机动车辆七大禁令

1.严禁无证、无令开车。2.严禁酒后开车。

3.严禁超速行驶和空挡放坡。4.严禁带病行车。5.严禁人货混装行车。6.严禁超标超载行车。

7.严禁无阻火器车辆进入禁火区。

防止中毒、窒息十条规定

1.对从事有毒作业、有窒息危险作业的人员,必须进行防毒急救安全知识教育。

2.工作环境(设备、容器、井下、地沟等)含氧量必须达到20%以上,毒害物质浓度符合国家规定时,方可进行作业。

3.在有毒场所作业时,必须佩带防护用品,必须有人监护。

4.进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应将与其相通的管加盲板隔绝。5.在有毒、有窒息危险的岗位,要制订防救措施和设置相应的防护用器具。6.对有毒、有害场所的有毒物浓度,要定期检测,使之符合国家标准。7.对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理,并定期检查。8.涉及和检测有毒物质的设备、仪器要定期检查,保持完好。

9.发生人员中毒、窒息时,处理及救护要及时、正确。

10.健全有毒、有害物质管理制度,并严格执行。长期达不到规定卫生标准的场所,应停止作业。

第二篇:事故案例

事故案例一 积粉清理不及时造成皮带烧断事故

一、【事故经过】

2008年1月4日白班因B滚轴筛检修,上煤系统无备用,燃运四班执行单路上煤运行工作。9时31分,启动A路上煤设备加仓,期间#4AP运行人员未发现设备有异常,12时16分煤仓加至高位,将皮带上的余煤走空后停运设备。12时45分,程控值班人员叶××通过对讲机向班长报告:发现#4栈桥头部平坡段及碎煤机室转运站四楼窗户有浓烟冒出。班长立即组织人员到火灾现场进行扑救,使用冲洗水扑灭明火并不断向拉紧小室冲水,防止火势向#4BP蔓延,同时拨打119火警电话、切断有关电源、联系开启消防泵并向有关领导报告,启动公司输煤系统火灾处理预案。12时50分,厂消防队到现场进行扑救,14时05分彻底扑灭火情。损失情况:皮带烧毁50米,托辊烧坏3个,支架烧坏1个。

二、【事故原因】

初步分析:由于现场堆积煤粉的燃烧,引燃皮带,最终造成4A皮带燃烧断裂(经多次组织分析讨论,具体引发煤粉着火的原因尚待进一步调查分析)。

三、【暴露出的问题】

(1)皮带支架上积粉未冲洗干净。

(2)燃料运行人员在巡检过程中未认真巡查,未能及时发现损坏托辊。(3)巡检人员在皮带停运时没有进行巡回检查。(4)燃运监盘人员未能及时发现#4A皮带燃烧。(5)燃料机修班未能做好设备点检工作。

四、【防范措施】

(1)加强设备卫生管理工作,皮带机支架上有积粉时应及时冲洗干净。(2)加强设备运行中、停运后的巡检工作,认真按照设备巡回检查制度进行巡检,及时发现设备缺陷;监盘人员应经常注意监控摄像画面,及时发现异常情况。

(3)建立起安全有序地组织生产约束机制和激励机制,加大管理和考核力度。(4)检修班组严格按照公司《设备缺陷管理制度》做好设备消缺。

事故案例八 擅离岗位造成输煤皮带重大火灾事故

一、【事故经过】

1992年6月18日16时30分,某发电厂燃运二班值前夜班。因#4乙侧皮带头部落煤槽漏煤严重,将乙侧皮带切换为甲侧皮带运行,16时45分切换完。17时25分甲侧皮带上煤,20时40分各煤仓上满,停止皮带运行,当时两台200MW机组带400MW负荷运行。

该班23名员工,有2人请假。停运后,21名值班人员中有14人到厂区外吃饭(含两名#4皮带值班工),5人在燃料集控室,1人去燃料运行办公室,1人(#3皮带值班工)请假未批准擅自回家办私事。约20时50分,中建某局民工队长王××去#1煤沟民工工地,路过#4皮带头部转运站时,闻到有燃烧胶皮的气味。约50min后,沿原路返回途中发现#4皮带着火,急忙跑到机车调度楼找到机车值班调度员王××、王××说:“快!那边皮带着火了。”王××得知火情立即用直通电话报告机车调度班长张××。张××于21时45分通知电务班信号员靳××一边用电话询问燃运副班长刘××情况,一边令电气班长曼××将输煤系统停电,令汽机班长增开一台消防泵。21时55分厂消防队接到报警,21时58分2辆消防车赶到现场,随后偃师县、洛阳市消防车赶到,联合从#4皮带两端拦截火势。22时2分左右,一孔钢结构的栈桥塌落,22时40分将火扑灭。由于输煤系统着火,#

1、#2机组分别于22时14分和22时28分停运。

这次火灾烧坏皮带487M(带宽1.2M),带式除铁器2台,低压电缆520M,配电箱3块,#4皮带约60%的支架扭曲变形;部分托辊烧坏,一孔31M长的钢结构栈桥塌落,#4栈桥两侧及#4皮带尾部转运间的玻璃大部分破碎。事故直接经济损失为23.06万元。因事故少发电量7380KWH,二、【事故原因】

分析认为,这次火灾事故火源是由#4皮带乙侧头部的布袋除尘器吸尘罩碟阀后管段、回粉管处积粉自燃引起的。自燃的煤粉落到皮带上使之着火。时值刮东风,加上栈桥与水平面呈17°角,如同斜置的烟囱,燃烧形成的热气流把栈桥内积存的煤尘裹起,助长了火势,大火沿栈桥迅速向上漫延,很快烧到#4皮带尾部。导致这次火灾事故的因素有以下几点。(1)布袋除尘器安装后,经反复调试不能正常投运,1991年3月被迫搁置。长期不用,吸尘罩蝶阀后管段、回粉管内积存煤粉。而电厂燃用煤70%为义马煤,该煤种挥发分在30%-40%间,含硫量2.36%,极易自燃。

(2)皮带架及底面清扫不干净,有积煤。输煤皮带非阻燃橡胶钢丝带,着火后燃烧迅速,发热量高。这些都助长了火势的扩展。

轻型钢架栈桥在高温下稳定性差,遇到大火很快被烧塌落,增加了事故抢修的难度。

(3)由于#4皮带值班人员不按制度巡回检查设备,并且严重违反劳动纪律离岗外出,致使积粉自燃的重大火险未能及时发现,酿成火灾。

三、【暴露出的问题】

(1)有章不循,规章制度不落实。设备该检修的不检修,该巡视的不巡视,致使一些事故苗头未能及时发现,未做到防患于未然。

(2)劳动纪律松弛,岗位责任制不落实。上班离岗,工作时间到厂区外吃饭等一些习惯性违纪行为没有得到纠正。纪律涣散必然导致事故。

(3)对煤质易自燃的危害性认识不足;对不适应生产需要而长期搁置的设备,影响安全生产的危害性认识不足,思想麻痹,没有采取有效的防范措施。

(4)分场、班组两级领导不力,放松管理。是这次事故发生的重要原因。这次事故既是发生在某市安全工作现场会之后,又是今年某厂皮带火灾事故之后重复发生的重大火灾事故,性质十分严重。

四、【防范措施】

(1)严格执行劳动纪律检查制度,定期检查,随时抽查,加强夜间查岗制度,对违章违纪人员,一经发现,给予经济制裁和行政处分。

(2)认真执行“两票、三制”,加强岗位责任制度的落实,严格执行交接班制度和设备巡回检查制度,建立各种考核制度。

(3)发现设备缺陷应及时处理,设备应定期轮换运行。

(4)加强现有除尘设备的维护及投入,输煤栈桥及设施积粉应及时清扫或采用水冲洗,保持生产现场清洁,特别是挥发分高的煤种绝对不允许积煤。

(5)建立健全的各项规章制度和规程。从严检查和考核。

(6)燃烧挥发分高达30%-40%的易自燃煤,输煤皮带改造为阻燃皮带。

事故案例十二 违反安规造成人员机械伤害事故

一、【事故经过】

1993年2月20日5时,燃料三期输煤皮带正常启动上煤,6时30分6段值班员金××(临时工)接到程控值班员停止上煤的命令,停止了运行中的6段乙皮带,此时皮带在惯性下仍在行走,金在皮带没有完全静止的情况下手握铁锹,清理6段乙侧头部皮带转向滚筒出的地面落煤,因人在皮带外侧够不着清理落煤,金便钻入皮带下,拿锹的左手碰到皮带转向滚筒,连同身体被带到皮带与转向滚筒之间,左手拇指和头被挤住,此时金头脑清醒,急忙将头抽回,金戴的安全帽两侧被挤压变形,这时皮带也完全静止,金被卡在转向滚筒与钢梁支架出,金大声呼救,7段皮带值班员听到金的呼救声,立即赶到现场,同其他赶到现场的人员将皮带割断将金救下,送往市内医院,检查确认是闭合性脑骨损伤。

二、【事故原因】

(1)违反《安规》(发电厂动力部分)第137条规定:“禁止在运行中人工清理皮带滚筒上的粘煤或对设备进行其他清扫工作”。

(2)临时工素质低,对皮带停后仍有惯性考虑不周,皮带没有静止便进行清理工作,自我安全防护意识不强。

(3)燃料分公司贯彻落实事故通报不力,没有认真吸取长山电厂的事故教训,虽然对通报进行了传达,但只停留在表面和口头上,在实际工作中并没有真正采取防范措施,尤其忽视了对临时工进行深入细致的教育。

三、【暴露出的问题】

(1)在工作中不严格执行规章制度。(2)临时工素质低,安全思想不牢。

(3)贯彻事故通报、落实防范措施上不深不细。

四、【防范措施】

(1)在全厂范围内开展安全大检查,举一反三,堵塞漏洞,进一步完善安全措施,确保不在发生人身伤害事故。

(2)对全厂临时工、劳务工进行整顿,对燃料运行临时工进行培训,考试合格后方允许上岗。

(3)对员工进行遵章守纪教育,严格执行规章制度。(4)在事故现场,挂事故警告牌,做到警钟常鸣。

事故案例十六习惯性违章造成皮带值班员死亡事故

一、【事故经过】

1996年2月27日9时15分,某电厂燃料分场23号皮带值班员丁×(男,22岁),因上身穿过尾部滚筒护栏,被转动皮带带入下皮带与框架之间,造成人身死亡事故。

2月27日燃料运行四班白班,早8时,23号甲皮带上煤。乙皮带备用。丁×准备处理乙皮带尾轮处地面积煤。找班长联系转23号乙皮带,准备把积煤撮到皮带上去。班长联系燃料主控室,于8时30分将乙皮带转起来。丁×带领四个卸煤工撮煤,发现皮带有些跑偏,到中部调整调偏托辊后又到尾部。不知何故丁×违章将身体上部伸进护栏,不慎右手被皮带卷进,身体随之带入。在附近撮煤的李×听到“扑通”一声响,回头看时,人倒立起来,立即将皮带拉线开关拉开,停止皮带运行,随即朝主控室边跑边喊,主控室值班员听到喊声立即将其他皮带停止运行。这时丁×头部朝上,造成头部颅骨粉碎性骨折,当即死亡。

二、【事故原因】

(1)丁×本人工作经验不足,安全防护意识不强,违反热机安全规程第137条,禁止在运行中人工清理皮带滚筒上的粘煤或对设备进行其他清理工作的规定。将身体上部越过护栏被皮带滚筒卷住,是导致这次事故的直接原因。

(2)现场作业环境不良,照明不充足,安全防护措施不完善,是导致这次事故的间接原因。

三、【暴露出的问题】

(1)员工安全意识不强,安全思想麻痹,缺乏自我保护能力。为清理积煤而转起输煤皮带是严重违章行为。

(2)安全责任制不落实,班组安全管理薄弱,尤其是各运行班组没有认真开展事前危险点分析。

(3)习惯性违章没有从根本上杜绝,丁×本人严重违章,其根源还是在班组,有时班长甚至带头违章。

(4)安全培训,三级教育等没有注重实效,没有真正理解,理论脱离实际。(5)现场照明不充足,转动设备围栏需要改进。

四、【防范措施】

(1)严格执行《安规》,加强转动设备的安全管理,对转动设备所设的围栏、防护罩要全面性地进行大检查,凡容易发生人身伤害的地方都要重新改进。

(2)加强班组安全工作,夯实安全基础,特别是对新进厂的青年工人要抓好安全教育和培训,提高其安全素质,增强自我保护能力。

(3)各班组要开好班前会、班后会,班组长要掌握每个人的思想、精神状态以及身体情况等,对无故旷工、不请假、迟到、早退等要严肃处理。

(4)认真组织学习《安规》,要闭卷考试,要答满分,同时要求学以致用,理论联系实际要在生产实践中部违反规程,确保人身和设备安全。

(5)要加大反违章考核力度,今后再发现违章操作要从严处理,不能手软,不能迁就,人人从我做起,确保安全生产。

第三篇:事故案例

事故案例汇编学习材料

9.21”重大险肇事故通报

2011年9月21日10 时15分,轧钢厂发生一起重大险肇事故,由于电工误操作,启动冷却塔风叶旋转,造成一名外协员工擦伤,虽未造成严重后果,但违章行为性质严重,构成重大安全险肇事故。为了杜绝类似事故的再次发生,确保此次检修能安全进行,现将该起事故的处理结果通报如下:

一、事故经过

2011年9月21日,在轧钢厂棒线冷却塔大修施工现场,沁阳市某施工队伍按计划进入工作场地。10:15左右,外协施工负责人通知电工白班班长冯某送冷却塔施工用电,随即班长安排本班电工党某进行送电作业。送电操作时,电工党某误启动冷却塔风机按钮,由于检修期间未将冷却风机电机线路断开,致使冷却塔风机带动风叶旋转。紧急情况下,该施工人员反应比较冷静,硬是用自身力量阻止风叶转动,同时呼叫其他人紧急停电,才避免了一次重大人身伤害事故。事故中,造成在冷却塔施工作业的外协人员胡某左腰部皮肤擦伤。

二、原因分析

1、电工误操作电钮是造成险肇事故的直接原因。

2、轧钢厂水电一车间水维修大班班长安全意识差,大班长王某与电气班班长冯某工作衔接不到位,安排工作不准确,“五同时”执行不到位,安全确认落实不到位,未执行停送电挂牌制,是造成事故的主要原因。

3、轧钢厂对安全工作重视程度不够,对检修项目虽有检修措施,但执行落实不到位。是造成事故的主要管理原因。

4、冷却塔大修工程组织单位总调设备科,未履行检修安全责任,负管理责任。

张某坠落摔伤事故通报

一、事故经过:

2013年1月19日18时30分左右,机械车间把2#轧机换下的减速机从粗轧南侧往3#飞剪东侧厂房北大门吊运,当时盘运车辆已在北大门等候,由于2#减速机架子高度不够,需要在车厢底部垫高才能把减速机放平,机械车间前区白班钳工张某上到车上摆放变频辊,此时钳工戴某、商某、侯某等人在地面用钢筋捅减速机,将减速机方向转为南北方向,当减速机吊运往汽车车厢内进入50cm左右,北边那根钢丝绳突然断裂,减速机砸到汽车车厢尾部,将汽车压起,此时张某站在车厢前端,被压起的汽车弹了起来,滚到减速机上又落到上卸钢副冷床上,造成张某耳朵受伤,站在一旁的侯某等人立即抱起张某,并拨打120,将张某送往济钢医院。

二、事故原因:

1、张某在吊装作业过程中,站在车厢内,站位不合理,是事故发生的直接原因

2、选用钢丝绳较细,钢丝绳使用时间过长,钢丝绳疲劳是事故发生的主要原因。

3、机械车间前区白班对对《第二轧钢厂安全操作规程》中“钢丝绳(链条)使用规程”学习不够,对吊装作业危险因素没有充分认识,没有对吊具进行确认是事故发生的根本原因。

打包机出故障紧急排除,冒险跨越设备被挤致死

事故经过:

2007年11月12日19时20分,轧钢厂高线轧钢车间自动打包机在运行过程中,打包线出现挂卡,操作工王某紧急停机处理,处理完毕王某即回到操作室准备开机。此时,班长翟某在后区发现停车,便从打包机北侧进入机器,恰恰打包机已经开动,将翟某挤压在打包机的2#压紧车中间,随即被送往医院,经抢救无效死亡。事故原因:

1、受害人翟某在未与操作工联系的情况下冒然进入,是造成事故发生的直接原因。

2、操作工在抢修开机前未进行安全确认,是造成事故发生的主要原因。

图省事不加任何防范,冒险拆牌左腿被砸伤

事故经过:

2007年2月5日15时45分,轧钢厂机械车间安排杜某、高某负责拆除棒线冷床中部南侧6米高的立柱上方金属框架标语牌。高某在上方切割,杜某在下面扶梯子。当切割完三个固定点,准备切割最后一个固定点时,标语牌突然坠落,直接砸在杜某的右腿上,造成杜某大腿骨折。事故原因:

1、杜某等在拆除标语牌时未采取任何安全防范措施,是造成事故发生的主要原因。

2、车间安全管理不到位,没有对项目安全措施落实情况进行督察,也是事故发生的重要原因。

轧钢工戴手套测试轧辊违章作业 开机前不确认手入辊内五指伤残

事故经过:

2005年3月24日8时20分左右,热轧车间例行检修,班长赵某在10#轧机入口用测试件(1米长∮6mm圆钢)测试辊缝,刘某在就地操作点操作。由于测试件被出口导卫顶弯出不来,班长赵某让郭某用手拽测试件,拽不动。8时35分左右,班长赵某决定将测试件倒出来,随向郭某打招呼,同时让刘某开动机器倒转,郭某听到后,即忙松手,由于戴手套的右手被测试件弯头挂住,手未能及时离开,直接被带进轧辊内,造成五指不同程度伤残。事故原因:

1、轧钢工郭某操作规程,戴手套测试辊缝是事故发生的直接原因。

2、轧钢工刘某在未进行安全确认情况下冒然开动机器,是事故发生的主要原因。

3、班长赵某在指挥过程中,没有确认人员是否离开,指挥开动机器,是事故发生的重要原因。

马某绞伤事故通报

事故经过:

2008年6月20日,9点30分左右,机械车间天车工李某上棒线成品跨东天车准备起吊拍齐挡板备件时,发现天车送不上电,就上到大车上部,看到大车南侧拦门开着,此时天车维修工马某正好站在天车南侧检修通道内。李某让马某把拦门关上,并告知天车准备吊备件。马某上车关上拦门后开始巡检。李某鸣铃警示后开始进行吊备件作业。在吊第二块时听到马某大喊让停车。李某停车后发现马某左腿被南侧大车减速机联轴器绞伤。经事后询问马某在巡检过程中裤腿挂到大车南侧减速机联轴器加油孔螺栓上,致使左腿被转动的联轴器绞伤。事故原因分析:

1、天车维修工马某安全意识淡薄自我保护意识差,在天车运行过程中巡检不看周围环境,且上天车后未和天车工交待巡检事宜,是事故发生的主要原因。

2、天车工李某起吊前确认不到位是事故发生的直接原因。

3、大车减速机联轴器缺防护罩,再者减速机联轴器加油孔螺栓伸外较长也是事故发生的直接原因。

4、车间、班组在管理上存在漏洞,尤其是安全自查整改不到位,天车运行存在较大安全隐患,是事故发生的重要原因之一。

杨某头部伤害报告

事故经过:

2008年5月30日18:20左右粗轧5#下辊传动侧轴承冒烟,21:50左右下辊断,粗中轧含钢。高线轧钢车间冯某用加长扳手压料处理5#含钢,未果,又去割钢,但忘记将扳手取下。卫某听到冯某让放料的指令后随操作面板进行放料。在操作的过程中扳手突然飞出,先砸在6#轧机牌房上,随后反弹打在杨某的额部,致使杨磊额部受伤。事故原因:

1、冯某在处理压料未果的情况下,没及时将扳手取下,为事故发生埋下了祸根;在未确认现场安全的情况下通知卫某操作面板放料是事故发生的主要原因。

2、卫某在未进行现场确认的情况下就进行操作面板是事故发生的直接原因。

3、杨某现场作业未戴安全帽,且自我防范意识差,对5#轧机存在的安全隐患缺乏认识是潜在原因。

4、班组安全管理方面有漏洞。

检修不挂牌 眉骨被打伤

事故经过:

2000年3月7日8时15分左右,机电车间原某在紧固出钢机联轴器螺栓时,出钢机突然动作,扳手被甩出,致使原某眉骨被打伤。事故原因:

1、钳工原某安全意识淡薄,检修设备时没有执行设备检修挂牌停电制度,是事故发生的直接原因。

2、操作工启动设备前,没有对现场进行确认,冒然开动机器,是事故发生的重要原因。

赵某挤伤事故通报

事故经过:

2012年5月9日12时37分,一高线轧钢车间在处理完精轧机堆钢后,通知所有人员远离精轧机保护罩,确认后,开始合精轧机保护罩,在保护罩快要合上时,轧钢工赵某去处理精轧机后跑槽螺栓,将左手放在精轧机东南侧边沿,此时保护罩刚好合上,压住赵某左手,致赵某左手受伤。事故原因:

1、轧钢工赵某违反《轧钢厂安全操作规程》中精轧机安全操作规程第5条:开关保护罩时,人应远离机旁,防止压伤的规定,是事故发生的直接原因。

2、一高轧车间平时疏于员工安全教育,员工安全意识淡薄,是事故发生的重要原因。预防措施:

1、一高轧车间要加强员工安全教育落实力度,提高员工安全意识。

2、轧钢工要加强岗位安全操作规程学习,严格按照《轧钢厂安全操作规程》作业。

3、一高轧车间应在以后开关精轧保护罩时设立专人监护。

第四篇:事故案例

起重伤害事故案例

起重伤害事故是近年来电力建设中频率较高的事故。有些人不懂起重机械性能,胡干蛮干;有的违章操作,有法不依,造成事故方如梦初醒。血的事实再次告诉人们:尊重科学,按章办事,就能安全施工,让机械为人服务;反之,违背科学,冒险蛮干,即使侥幸于一时,也终究逃脱不了事故的惩罚。

(一)违章作业等于自杀,冒险蛮干自坠陷井

&’($年$月)*日下午,在某热电厂扩建工程施工现场,吊装班张班长指挥吊车起吊锅炉+排,—-号轴线组合梁(重-#).(/),准备采用!&,#,%%钢丝绳与!“*%%吊钩起吊至(%处。当组合梁吊至$%时,被,号轴线柱内一根长’,*%%、!&,’%%探头管所阻。张班长便与从&)%处下来的工人张!一同站在吊件上,用脚蹬钢管,意在使钢管离开吊件,以便提升。吊件离开钢管后,张班长指挥吊车继续起吊。但吊件另一端又被-号轴线花柱牛腿卡住,使-号轴线一端的吊钩在起吊的瞬间,拉直脱环,吊件失去平衡,直立起来;另一端钢丝绳承重力过大而被拉断,吊件直翻&(*0坠落,站在吊件上的两人也同时坠落至零米处。其中张班长掉人-号柱柱脚坑内,安全帽甩掉,头部撞在-号柱角上,颅骨和右腿小骨骨折,虽经医院抢救,终因伤势过重死亡。工人张!坠落至-号柱附近的土堆上,腰部受轻伤,幸免于难。

事故的原因:

(&)《电力建设安全工作规程》明确规定:起吊重物时,任何人不得站在被起吊的重物或吊臂上。张班长等站在组合梁上指挥起吊,这是明显的违章作业,是造成这起死亡事故的直接原因。

(!)吊件离开钢管后,张”"本应从组合梁上下去,再指挥起吊。但他仍站在组合梁上继续违章指挥,既未对吊件离开钢管后的情况进行细致检查,又未及时发现吊件另一端被#号轴线花柱牛腿卡住,使事态扩大,造成一端钢丝绳承重力过大而被拉断,人随物件翻落到地面。($)抢进度,图省事。如探头管不能及时处理等,也给事故的发生提供了客观条件。班组长是基层单位施工的直接组织者和指挥者。能否做到安全施工,确保施工作业中的人身和机械设备的安全,班组长负有重要责任。这就要求班组长必须认真贯彻执行《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全施工管理规定》,成为遵章守规的模范。对个别少数习惯于违章指挥或违章作业的班组长,要及时予以教育和帮助;屡教不改者,应立即撤换。

吊装作业必须严格执行《电力建设安全工作规程》。指挥人员要熟悉吊车的机械性能和特点,做到正确指挥,司机要经过技术考核合格,实行持证上岗操作,对违章指挥,司机有权拒绝起吊并报告上级有关部门处理,否则造成严重后果也要追究司机的责任。

第五篇:事故案例范文

洛阳东都商厦12·25特大火灾事故

2000年12月25日晚21时35分,河南省洛阳市老城区东都商厦发生特大火灾事故,26日零时45分大火最终被扑灭。造成309人中毒窒息死亡,7人受伤,直接经济损失275万元。

(一)东都商厦基本情况

东都商厦始建于1988年12月,1990年12月4日开业,位于洛阳市老城区中州东路,6层建筑,地上4层、地下2层,占地3200m2,总建筑面积17900m2,东北、西北、东南、西南角共有4部楼梯。东都商厦是洛阳市第一商业局下属全民所有制企业,现有职工1082人,固定资产5200万元。2000年11月前,商厦地下一、二层经营家具,地上一层经营百货、家电等,二层经营床上用品、内衣、鞋帽等,三层经营服装,四层为东都商厦办公区和东都娱乐城。

(二)事故经过

2000年12月25日20时许,为封闭两个小方孔,东都分店负责人王某某(台商)指使该店员工王某某和宋某、丁某某将一小型电焊机从东都商厦四层抬到地下一层大厅,并安排王某某(无焊工资质证)进行电焊作业,未作任何安全防护方面的交代。王某某施焊中也没有采取任何防护措施,电焊火花从方孔溅入地下二层可燃物上,引燃地下二层的绒布、海绵床垫、沙发和木制家具等可燃物品。王某某等人发现后,用室内消火栓的水枪从方孔向地下二层射水灭火,在不能扑灭的情况下,既未报警也没有通知楼上人员便逃离现场,并订立攻守同盟。正在商厦办公的东都商厦总经理李某某以及为开业准备商品的东都分店员工见势迅速撤离,也未及时报警和通知四层娱乐城人员逃生。随后,火势迅速蔓延,产生的大量一氧化碳、二氧化碳、含氰化合物等有毒烟雾,顺着东北、西北角楼梯间向上蔓延(地下二层大厅东南角楼梯间的门关闭,西南、东北、西北角楼梯间为铁栅栏门,着火后,西南角的铁栅栏门进风,东北、西北角的铁栅栏门过烟不过人)。由于地下一层至三层东北、西北角楼梯与商场采用防火门、防火墙分隔,楼梯间形成烟囱效应,大量有毒高温烟雾以每分钟240米左右的速度通过楼梯间迅速扩散到四层娱乐城。着火后,东北角的楼梯被烟雾封堵,其余的3部楼梯被上锁的铁栅栏堵住,人员无法通行,仅有少数人员逃到靠外墙的窗户处获救,聚集的大量高温有毒气体导致309人中毒窒息死亡,其中男135人,女174人。

21时35分、21时38分,洛阳市消防支队“119”和公安局“110”相继接到东都商厦发生火灾的报警,立即调集800余名消防官兵和公安民警、30余台消防车辆进行扑救。洛阳市委、市政府主要负责人立即赶赴火灾现场,组织指挥抢险和救护工作。22时50分,火势得到有效控制;26日零时37分,大火被完全扑灭。共有106名人员(包括商厦办公人员和正在三层装修的60多人)获救。

此外,7名在火灾中受伤的人员,经医院及时抢救和治疗,均在短时间内痊愈出院。

(三)、死亡人员情况

309名遇难者的基本情况是:①性别:男135人,女174人。②地域:洛阳市区246人,市辖孟津、新安等8县(市)34人,本省外市地16人,外省13人。③民族:汉族300人,回族9人。④年龄:20岁以下29人,21至30岁138人,31至40岁105人,41岁以上37人。⑤职业:党政机关工作人员10人,其中干部7人(最高职务是一名正科级干部)、工人3人;其余299人,均系企事业单位职工、个体工商户和无业人员。

事故原因

(一)、东都分店非法施工、施焊人员违章作业是事故发生的直接原因

“12.25”火灾是因该商厦地下一层东都分店非法施工、施焊人员违章作业、电焊火花溅落到地下二层家具商场的可燃物上造成的。施焊人员明知商厦地下二层存有大量可燃木制家具,却在不采取任何防护措施阶情况下违章作业,导致火灾发生。火灾发生后,肇事人员和东都商厦在现场的职工和领导既不报警,也不通知四层东都娱乐城人员撤离,使娱乐城大量人员丧失逃生机会,中毒窒息死亡。

此外,东都分店未经工商管理部门批准,施工前也未向消防监督部门申报,施工本身属于非法施工。

(二)、东都商厦消防安全管理混乱、对长期存在的重大火灾隐患拒不整改是事故发生的主要原因

消防安全管理混乱。没有按照《消防法》的要求履行消防安全管理职责,各承包单位消防安全工作职责不清,消防安全管理制度不健全、不落实,职工的消防安全教育培训流于形式。

长期存在重大火灾隐患。南厦地下两层和地上第四层没有防火分隔,地下两层没有自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统损坏,四层娱乐城4个疏散通道3个被铁栅栏封堵,大楼周围防火间距被占用等。1999年5月以来,洛阳市公安消防支队对东都商厦进行了多次检查,5次下发整改火灾隐患法律文书,要求限期整改,但东都商厦除对部分隐患进行整改外,对主要隐患均以经济困难或影响经营为由拒不整改。

违法占用消防车通道。东都商厦片面追求经济利益,于1998年8月21日以解决下岗职工再就业为名,向老城区城管中队提出《关于兴建商场街门面房的申请》,经洛阳市建委城建监察办公室越权批准,由个体业主殷某某沿东都商厦西墙兴建了南北长约60m、东西宽约2.4—2.6m、总面积约150m2的门面房,定期向商厦交纳租金,占用了唯一的一条消防车通道,又增加了新的隐患。

(三)、娱乐城无照经营、超员纳客是事故发生的重要原因 1993年3月,东都娱乐城在洛阳市工商局注册登记;1996年4月变更登记,经营期限1996年5月16日至1999年12月31日。娱乐城1997、1998两年未参加年检,1998年2月28日前未按市工商局的要求更换新版营业执照(规定逾期更换的执照自动失效),此后属无照经营;1999年12月31日原营业执照到期,2000年纯属无照非法经营。2000年7—9月,国务院部署娱乐场所专项治理、证照审核,洛阳市规定9月20日审核结束,东都娱乐城所有证照均未参加审核。经查,东都娱乐城除在大检查期间伪装停业外,一直非法经营。

东都娱乐城纳客定额为200人,2000年12月25日却借圣诞节之夜,无限制出售门票及赠送招待票,超员纳客,致使参加娱乐人员高达350多人,造成大量人员死亡。

(四)、政府有关职能部门监督管理不力是事故发生的重要原因(五)、洛阳市政府和有关部门违规行政,使丹尼斯量贩有限公司违规设立,东都分店违法筹建

处理结果

(一)、洛阳市通过政府救助、社会募捐和依法向肇事单位索赔等多种形式,对遇难者家属实施抚恤、经济救助。政府按遇难者人均1万元拨出救助资金308万元(东都商厦娱乐城业主张建国不予发放),按遇难者人均1万元拨出救助资金。社会捐助资金按每名遇难者1万元发放;向遇难者家属发放一定的丧葬补助费和抚恤金。政府救助、社会捐助和抚恤金三项相加,每名遇难者不低于25000元。在职的159名遇难者,其丧葬补助费和抚恤金由所在单位按国家规定每名遇难者发放6700元,149名无职业者按每名5000元从社会捐助金中发放。政府救助、社会捐助和抚恤金3项相加,每名遇难者不低于25000元。丹尼斯量贩按每名遇难者5万元、受伤者每人3000元,一次赔偿1550万元人民币;另外,丹尼斯量贩以预交5年房租的名义赔付东都商厦660万元人民币,款项均全部到位。

(二)、洛阳市检察院分别以涉嫌放火罪、包庇罪、消防责任事故罪、玩忽职守罪、滥用职权罪对27名责任人批准逮捕。2001年8月22日,洛阳市中级人民法院公布了一审判决结果,23人被判处有期徒刑3至13年。王某某被判有期徒刑13年。①.对事故直接责任人王成太(无证焊工)、王子亮(台商,现场负责人)、杨政然(台商,从河南司法部门提供的材料看,王成太、王子亮犯罪有间接故意,而杨政然则应是包庇罪)3人,司法机关以涉嫌放火罪予以逮捕。另外,王磊、周健、刘新强等东都分店员工12人,司法机关以涉嫌包庇罪予以逮捕。东都娱乐城经理张建国已在火灾中死亡,不再追究其责任。②.事故主要责任人东都商厦工会主席张海英(分管娱乐城)、保卫科保安员邓红卫、张保安3人,司法机关以涉嫌玩忽职守罪予以逮捕;东都商厦总经理李志坚、主管安全保卫和消防工作的总经理助理卢大州、保卫科长杜克军3人,司法机关以涉嫌消防责任事故罪予以逮捕。③洛阳市公安局老城分局东南隅派出所所长岳永欣及民警马东斌、洛阳市工商局老城分局青年宫工商所所长杨红军;洛阳市工商局老城分局局长郭友军、副局长王新伟洛阳市消防支队防火处指导科副科长姚国红、洛阳市文化局助理调研员(原文化市场管理办公室主任)瞿宪周、洛阳市文化市场管理办公室主任桂延州、老城区工商局青年宫工商所所长杨红军4人,司法机关以涉嫌玩忽职守罪予以逮捕;洛阳市老城区建委副主任兼城管中队长唐忠林、洛阳市建委城建监察办公室副主任张志明2人,司法机关以涉嫌滥用职权罪予以逮捕。

在23名责任者中,王成太被判得最重——有期徒刑13年。有舆论为王成太叫屈,认为王成太有罪,但不至罪不可赦。因为,王成太是无证上岗的焊工。非法用工是无证上岗的前提,没有非法用工,哪来无证上岗。有人大声疾呼,雇佣无证上岗者应该比王成太罪行严重,应该重判。

但法律终归是法律,法律规定直接责任人担负的责任大于担负领导责任者。

事故的受害者,往往又是事故的责任者,甚至是最大责任者,受到法律的最重处罚,这就是“王成太现象”。

辽宁省建平市朝阳县硫酸泄漏 致7人身亡

3月1日,朝阳市建平县义成功乡建平现代生态科技园区突发硫酸泄漏事故,一企业硫酸罐破裂,导致约2000立方米硫酸泄漏,事故共造成7人死亡。目前,救援工作已经基本结束。据初步调查认定,发生事故的企业系非法私营企业,导致罐体破裂硫酸泄漏的具体原因尚待查明。

2日上午,丹锡高速公路建平县惠州站至黑水站封闭,高速公路工作人员称:因浓硫酸泄漏,担心对高速公路路基造成腐蚀。

在锦赤公路上,记者能够看到事故发生的位置,公路距离事故地点300多米。可以看到有一个罐体已经变形,现场周围的地面上,大片植被都成了漆黑一片。

记者绕到事发企业西侧一座小山坡上,能看见里面人头攒动,消防官兵正在紧张忙碌着。几台装载机来回装卸沙土,掩埋地面上的硫酸。

记者随即驱车来到黑水镇东侧的三家子小桥,几名当地的村民在河套上建起了一座简易土坝,同时还堆了一些石灰,防止硫酸继续流。

黑水镇东升村的村民称,他们听说事发时,有几名作业工人在储有硫酸的罐下进行焊接作业,不料罐体突然破裂,大量硫酸顿时喷涌而出„„

记者昨日从建平县委宣传部获悉,事故发生后,辽宁环保部门持续对事故现场及周边地区水质和大气进行密集监测,目前暂未发现异常情况。

山西安泰集团电业分公司“3·29”重大煤气中毒事故

2011年3月29日11时30分许,山西安泰集团股份有限公司电业分公司(内部称电厂)发生一氧化碳中毒事故,造成10人死亡,7人受伤,直接经济损失697万元。

一、事故基本情况

2011年3月29日11时30分许,北京法耳迈特科技有限责任公司、太原嘉能动力科技有限公司工人,在对山西安泰集团股份有限公司电业分公司(内部称电厂)2×25MW发电机组9号燃气锅炉进行节能改造和锅炉维修改造交叉作业中,发生一氧化碳中毒事故,造成10人死亡,7人受伤,直接经济损失697万元。

二、事故原因

直接原因:煤气持续进入炉前管道自炉膛周围断口处向外泄漏,在炉膛负压作用下,被吸入炉内,并在较短的时间聚集,造成炉内施工人员及施救人员一氧化碳中毒,是导致事故发生的直接原因。

间接原因:安泰电业公司企业安全主体责任不落实,施工期间未按照进入受限空间作业许可要求,采取安全可靠的隔断装置,阻止一氧化碳进入密闭空间,是事故发生的主要原因。

太原嘉能公司在阀门安装后未作检查,导致9号锅炉2号(东北角)调节阀泄漏。施工中该公司未安排施工现场安全管理人员,未制定煤气管路作业安全措施,这也是事故发生的一个主要原因。

北京法耳迈特公司不具备施工资质,作业人员在得知炉内煤气超标后,未要求甲方排除安全隐患;且在进入炉内作业发现煤气超标的情况下,未及时撤出炉内作业人员,这也是事故发生的主要原因之一。安泰集团电厂项目指挥部提供电厂设计煤气参数存在误差,在高炉煤气气源增加后,未及时改造电厂煤气管网、管道、水封等系统,导致管网压力设计与高炉煤气压力不匹配。这是事故发生的重要原因之一。

晋中市经贸委、介休市政府及经贸、安监等职能部门在2009年电力行业专项整治中,工作不落实,执法不严格;且2010年以来在深化专项整治工作中,对安泰集团自备电厂及其使用煤气缺乏日常监管,存在监管上的盲区,这也是事故发生的重要原因。

三、对事故有关责任人及单位依法依纪进行了严肃处理

根据调查事实,依据有关规定,对23名事故责任人进行了严肃处理。其中,7名责任人被移送司法机关依法处理,16名责任人受到党纪政纪处分(具体处理情况见附件)。同时,责令山西安泰集团公司法人代表、董事长李安民向介休市人民政府做出深刻书面检查,并报省监察厅;责令介休市人民政府向晋中市人民政府做出深刻书面检查。由省安全生产监督管理局对事故相关单位给予经济处罚。

山东省滨州市邹平县长丰钢铁有限公司“8·15”煤气发生炉爆炸较大事故

2012年8月15日13时40分左右,山东省滨州市邹平县长丰钢铁有限公司发生一起煤气发生炉爆炸事故,造成3人死亡。

长丰钢铁有限公司是一家电炉冶炼钢铁企业,成立于2003年10月,现有员工260名,年产能为100万吨。8月15日13时10分左右,该公司煤气发生炉操作工在对煤气发生炉进行巡检后,认为一切正常,便通知上煤工到操作平台(距离地面约5米)上煤。13时40分左右,煤气发生炉夹套突然发生爆炸,炉体被抛至北面50米左右的轧钢车间操作棚上,导致两名轧钢操作工被夹套砸倒当场死亡;上煤工倒在距离煤气发生炉北面3米处,经抢救无效死亡。

经初步分析事故主要原因是:上煤工违反操作规程,在煤气发生炉高温缺水的情况下,突然向水套内注水;水在瞬间气化为水蒸气,体积急剧膨胀,使水套内部压力迅速增大,超过其所能承受的最大压力,发生爆炸。

间接原因:该企业对煤气作业安全不够重视,安全意识淡薄,煤气作业人员没有经过专业的培训,操作人员缺乏基本的安全技能,违章作业,导致事故发生。

“1.13” 硫磺仓库爆炸事故

一、企业概况

云天化国际化工股份有限公司三环分公司位于云南省昆明市西山区海口镇,前身是云南磷肥厂,始建于1972年。2001年12月底整体改制设立云南三环化工有限公司,2005年4月份变更为云南三环化工股份有限公司。2006年8月,云天化集团有限公司组建了云南云天化国际化工股份有限公司,并于当年10月新设立三环分公司。公司属国有大型企业,现有职工1197人。主要产品及生产能力分别为硫酸175万吨/年、磷酸55万吨/年、重过磷酸钙34万吨/年、磷酸一铵12万吨/年、水泥20万吨/年等,2003年进入中国化肥企业百强行列。

二、事故经过

2008年1月13日,云天化国际化工股份有限公司三环分公司硫磺仓库发生爆炸,造成7人死亡、32人受伤。

1月13日2时45分,该公司储存硫磺的仓库内,昆明市东站工商服务公司(铁路运输装卸承包单位)的53名工人开始从事火车硫磺卸车作业,作业过程是从火车卸下并拆开硫磺包装袋,将硫磺分别倒入平行于铁路、与地面平齐的34个料斗中,硫磺通过料斗落在地坑中输送机皮带上,用输送机传送皮带将硫磺送入硫磺库。3时40分,作业过程中地坑硫磺粉尘突然发生爆炸,爆炸冲击波将料斗、硫磺库的轻型屋顶、皮带输送机、斗式提升机等设施毁坏,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。

三、事故原因分析

事故发生的原因:一是天气干燥,空气湿度低,装卸过程中容易产生易燃爆的硫磺粉尘;二是深夜静风时段,空气流动性差,造成局部空间内(皮带运输机地坑)硫磺粉尘富集,浓度达到爆炸极限范围,在现场产生的点火能量作用下,皮带运输机地坑内的硫磺粉尘引发爆炸。

四、事故教训与预防对策措施

从这起爆炸事故中我们应该吸取以下教训:

1.危险化学品行业的每一个环节(包括原材料和产品的储存、安全运输等)都必须坚持科学的态度。粉尘颗粒的表面能量高,在局部区域浓度达到一定范围时,对可燃性粉尘(如淀粉、硫磺等),在点火能量作用下容易发生爆炸。云天化三环分公司工人在从事火车硫磺卸车作业时,针对硫磺粉尘没有采取相应的技术措施,导致了事故发生。

2.要加强作业人员的安全教育培训,提高从业人员的安全意识。此次事故发生前夕,搬运工人虽然知道现场硫磺粉尘浓度过高,但并没有意识到干燥空气中的硫磺粉尘更容易发生燃爆,部分工人还不得不临时找来口罩以防护粉尘、继续工作,直至事故发生。承包装卸业务单位的工人流动性大,进行系统的安全教育有难度,工人安全意识较低,也是导致事故发生的一个重要因素。

3.要加强危险化学品安全管理,落实具体的安全责任。当时硫磺仓库区共有53名工人在集中作业,在当晚天气干燥、空气湿度低,夜深风静、空气流动性差的环境下,已明显造成局部空间内硫磺粉尘富集时,并未及时采取措施加强通风或暂停作业,埋下了事故隐患。

4.要重视季节变化对化工行业安全生产造成的影响。化工企业的安全生产受空气温度、湿度和空气的流动性等因素影响较大,即使在相同地区的不同季节的温度、湿度和空气流动情况变化也不同,化工生产企业应充分考虑当地在不同季节气候的变化给企业自身安全生产带来的影响,并采取相应的措施。云天化三环分公司硫磺仓库的爆炸,就是因为当时的作业场所空气干燥且流动性低,给硫磺粉尘的富集和爆炸创造了条件。

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